鋼筋砼灌澆樁施工方案研究
時間:2022-05-14 03:04:54
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摘要:鋼筋砼灌澆樁后漿法為混凝土灌注樁的一種新工藝,其主要優點是增加樁強度,節約工程資金。以中煤平朔集團有限公司平魯工業園區輸煤系統的建設為案例,對其方案進行分析研究。
關鍵詞:混凝土;后壓漿施工;廠房
1工程概況
平魯工業園區輸煤系統的主要建構筑物包括:輸煤系統主要由1號轉載點、701棧橋轉載點、2號轉載點、篩分破碎車間、4號轉載點、3號轉載點(預留)及相關棧橋等組成。各轉載點(除2號轉載點)和電控樓主體為鋼筋混凝土框架結構,篩分破碎車間和2號轉載點主體為鋼筋混凝土框架剪力墻結構。輸送機棧橋:對豎向支承結構,當底板距地面高度H10.0m時,采用鋼筋混凝土框架支承;當H>10.0m時,采用鋼析架,鋼支架,大跨度棧橋跨間結構采用鋼析架。(當跨度≥42m時,鋼析架設下拉桿)。本地區抗震設防烈度為7度,設計地震分組為第三組,設計基本地震加速度值為0.10g。地震動反應譜特征周期為0.45s。
2施工方案設計
2.1工程樁原設計概況。建筑物工程樁原設計為中700鋼筋砼灌澆樁,樁長35m,樁頂標高為-5.65m,內設12面16主筋:Φ8@200-@100箍筋,Φ14@2000加強箍筋,C40砼。設計單樁豎向承載力特征值為3100kN,相應的單樁豎向極限承載力為6200kN。根據朔州市勘察測繪院2015年12月提交的《平魯工業園區輸煤系統巖土工程勘察報告》,場地地形平坦,最大高差0.34m,地貌單元層渭河北岸二級階地。鉆探揭露:建筑場地自上而下劃分為第四系全新統人工填土層,第四系上更新統風積黃土,殘積古土根,沖積中粗沙,沖積粉質粘土,沖積粗沙,沖積粉質黏土和沖積含礫粗沙等共九層。地下水層潛水類型、穩定水位埋深7.9~8.4m,場地為非自重濕陷性黃土場地,未見其他不良地質現象。2.2施工方案設計分析。經過公司組織設計、建設、施工、監理單位各有關技術人員十余天的大同、朔州、等地的實地考察,又組織認真學習中國建筑科學研究院企業標準Q/JYl4-1999《灌樁后壓漿技術規程》,結合現場實際和地勘報告的技術參數,在木瓜界選煤廠內采用這種新工藝是可行的,于是按照JGJ106-2003《建筑基樁檢測技術規范》等相關規范,大膽提出在這一項目采用鋼筋砼灌注樁后壓漿法施工工藝。經中煤西安設計院認可:在原設計的基礎上選3根試樁,錨樁12根。并且重新設計為Φ600鋼筋砼灌注樁,樁長為24m,樁頂標高仍然為-5.65m,內設12Φ14主筋,Φ8@200@100箍筋,C40砼,施工時在鋼筋內布置Φ40全長2根焊管,鋼筋外布置一根15m長Φ40焊管,以備后壓漿用。三根試樁編號:As1、Bs1、Bs2,6月20日開始施工,施工工藝采用正循環水沖泥漿護壁樁,孔成后測孔直徑、垂直度及沉渣厚度均在規范范圍內,安放綁扎成型的鋼筋籠,經驗收鋼筋標高符合要求,嚴格按照C40砼配合比,控制坍落度在(18±2)cm內澆注砼,樁上收平。砼灌注樁施工5d后開始對樁進行約15袋P032.5R水泥漿進行加壓,壓漿泵控制額定壓力為6~12MPa,流量為30~100L/min泥漿泵.壓漿泵的壓力表量程為額定泵壓的1.5~2倍。漿液攪拌器容量與額定壓漿流量相匹配,施工完成后,關緊原預埋鋼筋籠內外焊管的閘閥,待28d后砼及水泥漿達到設計強度后再進行試樁檢測。檢測前先按規范要求進行低應變檢測,檢測樁身的完整性,經過陜西省建設工程人工地基工程質量第九檢測站2016年8月1~4日進行現場檢測,低應變檢測符合要求,樁身完整,無斷樁和縮徑現象,后進行單樁豎向承載力檢測,在原設計極限承載力6200kN基礎加至荷載為7000kN。
3試驗結果分析
本項目各項試驗結果數據真實、齊全。根據靜載試驗結果,經過壓漿處理后樁長24m,Φ600直徑時,建議單樁豎向抗壓極限承載力標準值按6300kN取用。對靜載試驗中產生沉降較大的試樁,應采取一定的處理措施。試樁和錨樁靜載試驗后,樁身完整。建議工程樁在后壓漿施工時,注漿壓力與注漿量可適當高于試樁控制指標。山西省人工地基工程質量第九檢測站出具試樁檢測報告后,錨樁全部可做為工程樁正常使用。試樁經設計院重新計算,除Bs1外,另外的As1、Bs2試樁將樁身砸下基礎墊層下500深不予采用,另外重新布置新樁位正常施工工程樁。工程樁施工完后,按單樁豎向極限承載力6200kN進行工程樁檢測,各項技術參數指標符合設計、施工等規范要求進行基礎梁板地下室施工。該工程現主體已全部封頂。
4結論
經過這次鋼筋灌注樁后壓漿法施工259根,在原設計基礎上將樁長35m改為24m,直徑變小為Φ600。該項目整個樁基工程為業主節約資金300余萬元,贏得了業主的高度贊揚。該施工方案具有比較好的市場前景,可以進行推廣應用。
參考文獻
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作者:邵智 單位:中煤平朔集團公司工程管理部
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