回歸分析在滾筒煙葉粘附量的應用
時間:2022-09-21 14:11:47
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【摘要】為降低煙葉加料滾筒煙葉粘附量,選擇了調節噴嘴角度和引射蒸汽壓力2個參數,通過單因子回歸分析,得出了回歸方程,結果表明:噴嘴角度和引射蒸汽壓力對煙葉加料滾筒煙葉粘附量影響顯著;隨著噴嘴角度加大,葉加料機內煙葉粘附量先變小后變大又變小;隨著引射蒸汽壓力增大,粘附量呈先減少后增加的趨勢。優化后最佳參數分別為22度和0.15MPa,并進行了驗證,粘附量降低明顯。
【關鍵詞】煙葉加料滾筒;粘附量;噴嘴角度;引射蒸汽壓力;回歸分析
煙葉加料工序是卷煙生產的特殊工序,對卷煙產品內在質量和卷煙風格有顯著影響,其工序任務是將配制好的料液按產品配方規定準確、均勻地施加到在制品上。在加料過程中,有很多原因可導致煙葉加料滾筒煙葉粘附量過多,導致產品質量缺陷甚至質量事故,也有很多行業內人員對如何減少葉加料滾筒煙葉粘附量進行了研究。目前主要從減少碎片和增加噴吹設備兩個方面進行研究,如秦存永對降低篩分加料工序筒壁煙葉粘附量的方法[1];張志超對加裝刮料裝置清除加料滾筒內粘附的煙葉[2]。為此,我們選取了調節噴嘴角度和引射蒸汽壓力為主要工藝參數,采用回歸分析,對工藝參數進行了優化。
1材料與方法
1.1材料、設備及儀器材料:重慶中煙工業有限責任公司A品牌煙葉;設備:葉加料機(昆船SJ1523);儀器:電子天平(MW1P1C-300GF-1-A11)。1.2試驗設計分別采用單因素4水平試驗設計噴嘴角度(x)和引射蒸汽壓力(y),對煙葉粘附量(Z)的影響,每個水平下做5批次試驗,試驗因子水平見表1。1.3數據處理分析用MINITAB分析軟件進行數據處理,利用回歸分析對結果分析,利用方差分析試驗結果可靠性[3]。
2結果與分析
2.1噴嘴角度對煙葉粘附量的影響分析由表(2)試驗結果,按照1.3的方法得出了不同噴嘴角度對葉加料機粘附量的方程影響方程(方程1)。(1)方差分析(見表3)可知P值為0,小于0.05,說明噴嘴角度對葉加料機煙葉粘附量影響顯著,且回歸方程有效;同時可知:隨著噴嘴角度加大,葉加料機內煙葉粘附量先變小后變大又變小;從趨勢圖(圖1)可以更直觀地看出其影響趨勢。2.2引射蒸汽壓力對粘附量的影響分析由表4試驗結果,按照1.3方法分析得出:引射蒸汽壓力與葉加料機粘附量的方程(方程2)。由表5可知擬定的回歸方程有效,P值為0,小于0.05,說明引射蒸汽壓力對煙葉粘附量影響顯著,隨著引射蒸汽壓力增大,粘附量呈先減少后增加的趨勢(見圖2)。2.3參數優化分別對兩個回歸方程進行參數優化,對回歸方程擬合線圖繪制置信區間及觀測區間(見圖3、圖4)得到葉加料機煙葉粘附量最少的噴嘴角度為22°,引射蒸汽壓力為0.15MPa。2.4優化結果驗證選定優化參數后進行了75個生產批次驗證(結果見表6),由參數優化前的11.1Kg/批次降低到優化后的1.73Kg/批次,設備粘附狀態明顯改善(圖5)
3結論
(1)通過單因素回歸分析,得出噴嘴角度和引力蒸汽壓力對葉加料煙葉的粘附量有顯著性影響。(2)在試驗范圍內,隨著噴嘴角度增大,粘附量先先變小后變大又變小;隨著引射蒸汽壓力的增大粘附量呈先減少后增加的趨勢。(3)優化出了葉加料機噴嘴角度和引射蒸汽壓力的最佳參數分別為22度和0.15MPa。
參考文獻
[1]秦存永.降低篩分加料工序筒壁煙葉粘附量的方法[C].中國煙草學會2010年學術年會論文集,2010.
[2]張志超.加裝刮料裝置清除加料滾筒內粘附的煙葉[C].中國煙草學會2010年學術年會論文,2010.
[3]鄭潔,丁康鐘,龐天航,等.正交綜合分析在貯絲工藝參數優化中的應用[J].農產品加工,2014(1):28-30.
作者:劉暢 呂勇 劉茜 劉睿 單位:重慶中煙工業有限責任公司重慶卷煙廠
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