煤礦電控系統的優化設計路徑

時間:2022-01-25 11:25:48

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煤礦電控系統的優化設計路徑

一、煤礦主提升機電控系統優化設計和應用

(1)高壓低頻換向柜換向柜中包含六只高壓真空接觸器,它的電器連接采用裸銅母線(30X4)。經過仔細檢查發現,接觸器上方有兩相母線距離為60mm,根據《煤礦電機設備安裝標準》中的規定,此距離不符合標準。因此,這里改用熱縮管套接在母線上并利用熱風槍加熱后安裝,熱縮管的參數為10KV、直徑為50mm。熱縮管安裝好后,既保證了電氣距離的安裝要求,又避免了因異物、絕緣、鹽霧、潮濕等引起的電力故障。(2)井筒開關的布置和控制為了減少井架、電纜遭受不必要的雷電干擾及損壞可編程控制器,在筒內設置減速開關和校正開關,保證提升數據的準確。選擇開關時,選用可靠性高的復合型開關,此開關具備保護功能,當箕斗上磁鋼向上經過開關,節點會維持斷開狀態,提高工作的可靠性。(3)對調繩信號的控制當檢修信號發送后,如果絞車在10秒內沒有動車,信號自動轉為停車信號,防止司機繼續開車造成傷亡事故。在原有的基礎上添加了調繩節點,既保證檢修的安全速度,又提高了調繩過程的效率。(4)防錯向保護在對提升過程進行控制時,高壓電源和低頻電源之間有一個失控時間,此時提升力變大,絞車控制系統會自動測荷,將減速點提前,并提前貼閘施加制動力,以防止在這段失控時間里絞車超出正常速度;但若中途停車中沒控制住其測荷時間、減速點位置等,提前貼閘將很難實現,最終會出現重罐失控下墜等惡性生產事故。為此,把自動換向設置成只能低速開車時,不能高壓動作,并且將主令開關換為常開開關接入可編程控制器,這樣使得在應急開車時,檢修人員能把此接點短接后開車,在變換自動換向時,切斷換向接觸器的電源,保證了提升機的安全性和可靠性。(5)對檢修信號的處理檢修人員在對電控系統進行檢測時,主要通過井口的信號箱將主令開關位置修位,但在實際檢修過程中,由于某些原因會丟失,導致檢測信號出現接收錯誤。因此,當信號系統輸出檢修狀態信號時,把繼電器輸出信號接入監控機,將節點串入M390、M389回路,當檢修人員在對提升機各個部分進行檢查時,提升機無法高壓動車。同時,將急停開關安裝在信號箱里面,信號處理后經過繼電器輸出,檢修不需要動車時,可以按下急停開關,啟動安全閉鎖和讓安全回路斷開。(6)對組態畫面的完善在控制現場安裝了一臺工控機,用組態軟件來模擬現實各種工況下提升機的數據和工作狀況。為了提高系統的安全可靠性能和維護性,有利于快速處理故障和分析運行數據,將提升機的主控機速度、監控機速度、主機電流、制動油壓、提升機高度等參數保存下來,建立歷史數據,建立歷史曲線控件,保留運行一個月的數據,便于相關技術人員查詢。增加調繩工作畫面,把各個電磁閥、行程開關等工作狀況動態顯示出來,便于調繩。同時,增加了報警組,當電控系統出現故障時,報警系統能以聲、光等信息提醒在場的工作人員,及時停工檢查。

二、結語

為了保證煤礦提升機的安全可靠性,提高企業的運行效益,我們還應該將計算機技術、現場總線技術、現代系統優化與系統工程理論等結合起來,對提升機電控系統的優化設計進行積極探索,提高煤礦生產的效率。

作者:王鵬飛單位:山煤集團長治經坊煤業有限公司