新煉鐵經濟指標進步原由
時間:2022-08-23 11:14:11
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1、前言
新鋼公司現有煉鐵高爐7座(2×350m3、3×1050m3、2×2500m3),煉鐵總產能約850萬t。2010年實際產鐵約877萬t,計劃完成率105.92%。由于在2009年3月和11月提前淘汰了3號、4號兩座設備老化、指標落后的300m3高爐,2010年新鋼煉鐵主要技術經濟指標比上年有明顯進步,與全國行業平均水平的差距縮小。目前,多項指標處于國內先進或中上水平,處于行業中下水平的指標是利用系數和入爐品位,處于行業落后水平的指標是生鐵合格率和休風率,這是嚴重影響新鋼煉鐵指標水平的兩塊“短板”。
2、2009-2010年煉鐵主要技術經
濟指標與同年全國平均水平對比見表1。對照表1,按“四分法”分類,2010年新鋼煉鐵處于國內領先水平指標為生鐵一級品率、綜合焦比、燃料比和勞動生產率,處于國內中上水平指標為風溫、入爐焦比、煤比,處于國內中下水平指標為利用系數和入爐品位,處于國內落后水平指標為生鐵合格率和休風率。
3、2010年煉鐵指標進步分析
3.1國內先進水平指標
生鐵一級品率:2006年以前,新鋼一級品率曾長期在30%~40%的低水平徘徊。2006年為了實施精品戰略,多生產品種材,新鋼決定開展生鐵一級品率≥75%攻關。由于觀念轉變、方法得當,當年一級品率即達到88.81%,比上年提高了43.86%,在全國排序第11位,比上年前進了40位,進入了國內先進水平行列,此后不管內外部條件如何變化,一級品率始終保持在國內先進水平。綜合焦比和燃料比:指標改善原因一是淘汰了高能耗指標落后的2×300m3高爐;二是高爐平均容積增大,裝備水平提高;三是高爐操作水平和操作觀念的進步。勞動生產率:淘汰了2×300m3高爐后,高爐座數由9座減為7座,平均容積由1050m3擴大到1260m3。高爐座數減少和新上高爐裝備水平提高,直接導致勞動生產率和生產效率的大幅提高。
3.2國內中上水平指標
風溫:主要受益于淘汰落后和高爐大型化。停爐前原2×300m3高爐風溫分別僅862℃和865℃。裝備先進的2×2500m3高爐分別于2009年2月和11月開爐,使2009年高爐平均風溫達到1070.7℃。2010年風溫達到1136.5℃。若2011年再淘汰2×350m3小高爐,新鋼高爐平均風溫可達到全國平均水平或更高。入爐焦比和煤比:指標進步原因與風溫類似。由于設備老化、風溫低,停爐前原2×300m3小高爐入爐焦比550~580kg/t,煤比僅30~40kg/t。且2×2500m3高爐投產初期焦比高、煤比低,是2009年新鋼高爐入爐焦比高、煤比低的主要原因。
3.3國內中下水平指標
利用系數和入爐品位:兩者相關關系密切。煉鐵界一般認為:入爐品位提高1%,燃料比下降2%,高爐產量增加3%。新鋼高爐入爐品位長期處于全國中下水平,影響了高爐利用系數的提高。從近兩年新鋼入爐品位和利用系數排序看,兩者關系基本相稱、符合常規。
3.4國內落后水平指標
2010年生鐵合格率下降的原因:1)7號、8號高爐爐型破損,操作難度加大,廢品增加。年底進行了噴涂。2)1號、2號高爐2011年內即將淘汰,原燃料條件變差,干部員工思想波動,管理有所放松,廢品增加。3)2×2500m3高爐生產逐步正常,廢品減少了60%以上,使新鋼全年生鐵合格率略有提升。生鐵合格率是反映企業管理和技術水平高低的重要指標。生鐵合格率低將嚴重影響公司形象。有關煉鐵廠要高度重視,盡快改變生鐵合格率偏低的局面。2009-2010年高爐生鐵廢品分布情況見表2。休風率:休風率指標落后主要受煉鐵產能擴大后高爐外部條件不穩定影響。據統計,2010年外部因素影響高爐休風比重高達68.85%,其中煉鋼影響最大,達到57.48%;其次是動力和原料影響。各因素影響高爐休風率情況見表3。今后要大力提高一鐵廠高爐與二鋼廠的鐵水硬聯接率,減少煉鋼故障,保證高爐生產基本條件的均勻穩定。
4、近期煉鐵主要技術經濟指標進步展望
預計2011年9月,新鋼易地大修的新11號高爐將投產,同時淘汰2×350m3小高爐。此后,新鋼新余本部的煉鐵產能將穩定在930萬t左右平穩運行。隨著淘汰落后煉鐵產能和新上大高爐投產,高爐平均容積將由1260m3進一步擴大到1600m3,高爐裝備水平進一步提高,有利于煉鐵技術經濟指標的持續改善。我們相信,在上級的堅定支持和公司廣大員工的共同努力下,在3~5年內,新鋼煉鐵主要技術經濟指標進入全國行業排序前20名將指日可待。
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