化工企業節能減排學習心得體會
時間:2022-01-14 09:55:00
導語:化工企業節能減排學習心得體會一文來源于網友上傳,不代表本站觀點,若需要原創文章可咨詢客服老師,歡迎參考。
一、設備及時維護,減少跑冒滴漏。
由于生產車間有許多連續運轉的泵體,時常會出現物料的滴漏現象,而流失的物料不是風干了,就是進入了下水道,形成污水排放出去。這樣不僅加大了水處理的難度和強度,更是提高的生產成本。對于車間內所有的泵體,我都建有維護保養記錄。在每天的上班前進行全面巡回檢查,并注意詢問各崗操作人員設備的運轉情況。對于一些微漏、微滴的泵體及時進行維修,對于那些跑料冒料的泵體進行更新。減少物料的跑冒流失,日積月累,天天勤以維護,便會減少物料的漏跑,從而達到節能減排的效果。
二、對維修原材料,及時歸整,節約利用。
車間經常日常社會維護,設備維修,所用原材料諸如鏍絲冒、鏍絲桿、焊條……每次維修設備都有所剩余,對于這些剩余的原材料及時回收、歸類、儲藏,下次再利用,一改往日的隨用隨丟,隨丟隨棄的浪費毛病,行成節儉的良好習慣。
三、自測、換配件、重新組合二次利用。
由于車間設備配件較多,時常維護更新,對于更換下來的配件,可以進行優化整合再次利用,達到利用的效果。如有的閥芯壞了,有的是壓蓋壞了,在卸閥門時把壞掉的閥芯去掉,把能用的零件用到別的閥門上。這樣,兩個或三個廢件就組成了一個新配件,可以繼續利用。其實這樣的組合想法隨時都可以利用,是一個值得推廣的好辦法
四、自主創新提高效能。
常年在車間一線操作,對設備進行維護的同時,有些小配件可以創新進行,以舊改新,進行配合使用。例如,蒸汽閥門的手輪經?;z現象,以前,就是進行整個閥門的更換。我就利用焊條把手輪焊接到閥桿上,這樣就解決了滑絲的現象,又增加了閥門的使用壽命。這樣的小小創新,也是節能降耗的有效辦法。
讓我們一起行動起來吧!節能減排的工作,需要我們每一位一線工人,從一點一滴的小事做起,節約一滴水,收集一勺料,拾起一根焊條,收起一顆螺絲……集小成多,只要人人都行動起來,我們的節能減排就會大見成效。
- 上一篇:學生德育工作分析論文
- 下一篇:基層干部培訓班學習心得體會