PCC可編程水電站應用論文
時間:2022-06-30 08:44:00
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1.前言
漾頭水電站位于貴州省銅仁市附近,裝機容量為2X8000KW,水輪機為軸流轉槳式,設計水頭為18M。原調速器為某廠生產的模擬電液調速器,機械控制部分采用電液轉換器,二級放大部分采用主配壓閥,接力器與主配壓閥開環無反饋;在電氣上采用模擬電子調節器,抗干擾性能差;自動運行時,常誤動作。自投入運行以來,隨著長時間的運行,機械的磨損,電氣分立元件的老化嚴重地影響機組的安全運行。
原調速器存在的主要問題是:
1)抗卡阻效果差。調速器對油質要求較高,常卡阻,不能保證長期自動運行。
2)運行操作不方便。由于機械磨損主配壓閥滲漏造成接力器漂移,且手動運行時無反饋,運行人員總要不斷的調整,勞動強度較大。
3)抗干擾能力差。任何電磁干擾都可能造成調速器誤動作。
4)檢修維護不方便。調整環節太多,每次檢修后,僅調整各個節流閥就需要幾天時間。
2.改造方案
針對漾頭水電站的具體情況,擬定如下改造方案:
方案一.用ZFST-100型數字閥pcc可編程智能調速器整機替換原調速器。采用機電合柜形式。
方案二.保留原調速器主配壓閥,去掉原調速器中除主配壓閥以外的其他部分,采用步進電機替代電液轉換器,采用PCC可編程智能調節器替換原模擬電子調節器。采用機電合柜形式。
由于主配壓閥的結構形式為滑閥,主配壓閥活塞與襯套之間的間隙所造成的滲漏就不可避免,為了減少主配壓閥活塞與襯套之間的滲漏,就要在主配壓閥活塞閥盤與襯套與窗口之間加大搭疊量,而搭疊量加大了調速器機械死區。由于主配壓閥活塞與襯套之間的間隙所造成的滲漏不可避免,因此在手動運行時就需要機械反饋來補償,否則,接力器就要漂移。
由于漾頭水電站原調速系統沒有采用機械反饋。因此,在設備改造時,必須采用無鋼絲繩反饋(或杠桿反饋)結構,只采用電氣反饋。如采用方案二即保留原調速器主配壓閥,手動運行時溜負荷。由于溜負荷,增加了運行人員的勞動強度。而采用方案一數字閥調速器則能解決這一難題。
綜上所述采用方案一最為理想。
為了適應機組安全穩定運行要求,實現水電站“無人值班”(少人值守),銅仁市地方電力公司漾頭水電站經過調查研究,選用天津市科音自控設備有限公司研制的新一代調速器:ZFST-100型數字閥PCC可編程智能調速器,對原調速器進行了整機更換改造,率先實現了在軸流轉漿式水輪發電機組上應用數字閥+可編程計算機控制器的智能調速器。
3.數字閥PCC可編程智能調速器
結合水輪機調速器的特殊性,ZFST-100型數字閥PCC可編程智能調速器,選用不同于常規PLC的新一代可編程控制產品-PCC,即從貝加萊公司(B&R)進口的可編程計算機控制器B&R2003。它面向自動化過程,而不是面向繼電器邏輯電路仿真,這就是B&R2003的理念。PCC代表著一個全新的控制概念,它集成了可編程邏輯控制器(PLC)的標準控制功能和工業計算機的分時多任務操作系統功能。它能方便地處理開關量,模擬量,進行回路調節。并能用高級語言編程,具備大型機的分析運算能力。其硬件具有獨特新穎的插拔式模塊結構,可使系統得到靈活多樣的擴展和組合。軟件也具備模塊結構,系統擴展時只需在原有基礎上疊加運用軟件模塊。CPU運行效率高,用戶存儲器容量大。這些優越性都為智能式水輪機調速器提供了強有力的資源保證。
在電氣機械轉換方面,采用電磁球閥替代電液轉換器;在放大級采用二通插裝閥替代主配壓閥。調速器從總體上降低了對油質的要求,從根本上避免了電液轉換器發卡的弊病。由于數字閥技術是采用高速電磁球閥為先導閥,以二通插裝閥為主閥,而且插裝閥的密封形式為錐閥,因此數字閥又具有液壓鎖的功能,有效地避免了接力器的漂移,因此主接力器無需機械反饋。所以數字閥調速器在漾頭水電站的應用,可以以最小的改動,達到整機改造的目的。由于該系統的先導電磁球閥又具有手動閥及事故閥的功能,減化了調速器內部結構,從結構上減化了整個調速系統。所以該型調速器實現了真正意義上的無杠桿,無管路;在結構上采用集成塊的形式,外形簡潔明快,可靠性極高,性能優良。由于無需機械反饋,該型調速器在機組的布置上可不受任何限制,廠房整齊,美觀。
3.1主要特點
1)全新的控制理念。采用不同于常規PLC的新一代可編程計算機控制器--PCC,面向控制過程,能采用高級語言,分析運算能力強,在同一CPU中能同時運行不同程序。程序運行時僅掃描部分程序,效率很高。
2)全PCC化,具有極高的可靠性。從輸入到輸出,從測頻到控制脈沖等各環節均實現了PCC化。PCC的平均無故障時間MTBF高達50萬小時,即57年。常規PLC的平均無故障時間MTBF為30萬小時。
3)多任務的優點。在傳統PLC中,并行處理是靠程序掃描來完成的。但事實上多任務才是并行處理的邏輯表達式,更簡單直接的方法就是采用多任務技術。PCC恰恰可以滿足這種需求,當某一任務在等待時,其他任務仍可繼續執行,非其他常規PLC可以比擬。
4)智能型調速器。采用自適應式變結構,變參數并聯PID調節。自動識別電網的性質,并自動適應電站的各種特殊運行方式,如孤網運行,及由大電網解列為小電網運行的突變負荷等特殊情況,均可保證機組穩定運行。人性化設計,具有很強的自診斷、防錯、糾錯及容錯功能。
5)采用PCC高速計數模塊(HSC)測頻。PCC高達6.3MHz的計數頻率,具有很高的測頻精度和可靠性,從而使調速器的輸入通道-測頻環節的可靠性有了根本的保證。
6)由PCC實現信號綜合及控制脈沖的輸出。調節器的電氣開度(數字信號),和轉換為數字信號的接力器實際位移由PCC內部進行綜合比較,輸出控制脈沖信號,經功率放大后,直接驅動先導電磁閥。充分發揮了PCC多任務的功能。
7)聯網方便。具有RS232或RS485通訊接口,可以方便地實現人機對話,及與上位機通訊,提高電站的自動化水平。
8)調節模式靈活。可實現頻率調節,開度調節,功率調節,并可實現調節模式間的無擾動切換。
9)PCC的大內存,為智能型調速器提供了資源保證。用戶內存:1.5MBFLASHPROM,遠大于常規PLC10KB左右的內存。
10)采用電磁球閥做為電液轉換元件。徹底解決了常規調速器電液轉換元件油污發卡的問題,使電站可以實現完全可靠的自動運行。
11)可以適應電站的各種特殊運行方式。如孤網運行,及由大電網解列為小
電網運行的突變負荷等特殊情況,均可保證機組穩定運行。
12)具有故障鎖錠的功能。由于數字閥只有通/斷兩個狀態,且數字閥采用錐閥密封可以保證在31.5MPa下無泄漏,所以,數字閥又具有液壓鎖的功能,因此該系列調速器在測頻信號消失及斷電等情況下,具有故障鎖錠的功能。
13)無杠桿結構。該系列調速器采用了數字閥液壓隨動系統,自動時有電氣返饋,手動無需反饋,因此取消了杠桿,消除了因為杠桿造成的死區,提高了調速系統的精度,而且無管路,結構簡單,美觀。
14)友好的人機界面。采用觸摸屏做為人機界面,畫面美觀逼真,全中文顯示,操作方便,可以同時顯示很多信息。
15)維護簡單調試方便。由于PCC的高度集成化和高可靠性,對于運行維護人員沒有太高的特殊要求,調試只需設定有關數字,沒有太多的電位器等可調元件。
16)采用數字協聯方式。槳葉隨動系統準確度高。
17)零擾動手/自動切換。由于自動運行時,電磁球閥每次動作后都處于失電狀態;而切斷電源即為手動運行。手動運行時,電子調節器跟蹤接力器的實際開度。因此數字閥調速器實現了零擾動手/自動切換
3.2主要功能
ZFST-100型數字閥PCC可編程智能調速器具有自動、電手動、手動三種操作方式,且可無條件無擾動切換。具有很多功能,實用性智能性很強,除常規功能外具有如下主要功能。
1)空載運行時,能自動跟蹤系統頻率,實現快速并網。
2)具有頻率調節、開度調節、功率調節三種模式,并可實現調節模式間的無擾動切換。功率調節模式下,可接受上位機控制指令,實現發電自動控制功能(AGC)。
3)具有很強的自診斷、防錯、糾錯及容錯功能,并可將有關故障信息顯示在屏幕上,或發出報警信號。
4)與上位機通訊的功能,接受上位機的控制命令,給上位機傳送有關信息。
5)開停機智能控制。
6)具有參數記憶功能。當電源失電時,PCC可保存數據存儲器的內容,使運行人員可以方便地修改有關參數并被記憶。
7)具有水位調節功能。
8)多級密碼保護功能。持有密碼級別的高低,決定了對系統行使權利的大小。運行人員只能觀察到常規顯示畫面并進行常規操作,檢修人員或管理人員可對調節參數等進行修改。
9)采用交直流雙重供電,當交流電源故障時,直流電源自動投入,直流電源故障時,保持當前開度不變。
10)空載運行,當機頻信號消失時,自動將開度保持在空載開度以下,以防過速。并網運行,當機頻信號消失時,自動切換為網頻測量回路,保持正常發電運行,同時發出機頻故障信號。
3.3調速器工作過程
數字閥PCC智能調速器的結構框圖如圖1所示。
調速器自動運行時,接收到開機令后,按照預先設定好的開機規律開機。當網頻測量正常時,調速器自動選擇頻率調節模式,PCC按照機頻與網頻的差值進行PID運算,為實現快速并網作好準備;當網頻測量故障時,自動切換為開度調節模式,PCC按照機頻與頻率給定的差值進行PID運算。PCC根據電氣開度和實際開度的差值輸出脈寬調制(PWM)信號,經功率放大后驅動電磁球閥,調節導葉開度,使機組自動運行于空載工況。
并網后,如為并大電網運行,自動切換為開度調節模式。如為孤網運行,自動選擇頻率調節模式。通過上位機或觸摸屏改變功率給定值,調節器經PI運算后,實現負荷調節。接到停機令后,調速器自動將機組關機,完成停機過程。
4.現場試驗結果
現場進行了靜態,動態試驗,第一臺調速器現場試驗結果如下:
1)轉速死區:0.015%
2)空載擾動試驗
調速器自動運行,選擇多組PID調節參數,選取頻率擺動值和超調量較小,穩定快、調節次數少的一組調節參數,作為空載運行參數,即:bt=45,Td=20,Tn=0.5
上擾:48.00Hz至52.00Hz,下擾:52.00Hz至48.00Hz
PID調節參數
上擾/下擾
最高(低)值(Hz)
調節次數(次)
調節時間(s)
bt=45
Td=20
Tn=0.5
上擾
52.03
1
8
下擾
47.46
1
7
3)空載頻率擺動值
將調速器切至自動位置,PID調節參數為上步試驗優選出的空載運行參數,機組開至額定轉速。機組運行穩定后觀察機組頻率擺動值,每次三分鐘,共三次,取平均擺動值。
最大值
最小值
Fj(Hz)
50.03
49.98
Fj(Hz)
50.02
49.96
Fj(Hz)
50.04
49.99
自動空載頻率擺動值:±0.06%
4)甩25%額定負荷,接力器不動時間為0.18s。
5)甩100%額定負荷,轉速最大上升為額定轉速的133.6%,超過3%額定轉速的波峰次數為1次,從接力器第一次向開啟方向移動起,到機組轉速擺動值不超過±0.5%為止所經歷的時間為27S。
6)突變負荷試驗
突增,突減25%額定負荷,非常迅速地穩定在新的工況,完全符合電站實際運行的要求。
5.結束語
試驗結果表明,天津市科音自控設備有限公司生產的ZFST-100型數字閥PCC可編程智能調速器的各項性能指標均優于國家標準“水輪機調速器與油壓裝置技術條件GB9652.1-1997”。第一臺投入運行已有兩年,第二臺投入運行已有一年,實踐表明,調速器未出現任何故障,運行人員操作簡單,維護工作量很少,大大減輕了勞動強度,并減少了運行人員。該型調速器完全滿足電站“無人值班”(少人值守)的要求。調速器的成功改造,給漾頭水電站帶來了非常可觀的經濟效益。
參考文獻
[1]米建國.對常規數字PID調節器算法的改進.大電機技術,1998(4)
[2]齊蓉.可編程計算機控制器原理及應用.西安:西北工業大學出版社,2002。
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