焊裝車間機(jī)器人節(jié)拍分析及優(yōu)化設(shè)計(jì)
時(shí)間:2022-02-25 03:40:59
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摘要:為了實(shí)現(xiàn)焊裝車間降本增效的目標(biāo),對(duì)焊裝車間自動(dòng)生產(chǎn)線上機(jī)器人的生產(chǎn)節(jié)拍進(jìn)行優(yōu)化。通過分析機(jī)器人的工作時(shí)序邏輯,查找機(jī)器人不合理的工作時(shí)序,進(jìn)而分析機(jī)器人的底層程序,修改程序上的問題,優(yōu)化工作時(shí)序,消除機(jī)器人工作時(shí)序邏輯不合理產(chǎn)生的等待浪費(fèi),提升生產(chǎn)線的生產(chǎn)節(jié)拍,從而提高車間的生產(chǎn)效率,最終實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:降本增效;生產(chǎn)節(jié)拍;時(shí)序邏輯
1前言
現(xiàn)今汽車制造企業(yè)多采用柔性化生產(chǎn),同一生產(chǎn)線共線生產(chǎn)多種車型[1],在單位時(shí)間內(nèi)多產(chǎn)生加工效益,提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和競(jìng)爭(zhēng)力[2]。其中車間的生產(chǎn)節(jié)拍直接反應(yīng)了車間的生產(chǎn)效率[3-5],所以在生產(chǎn)當(dāng)中對(duì)節(jié)拍的優(yōu)化至關(guān)重要。同時(shí)隨著技術(shù)的進(jìn)步,在汽車領(lǐng)域焊接機(jī)器人得到最廣泛的應(yīng)用[6],提高了生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量,而機(jī)器人在焊接的過程中,最需要關(guān)注的問題也是節(jié)拍。在這樣的背景下,研究汽車焊裝自動(dòng)生產(chǎn)線機(jī)器人生產(chǎn)節(jié)拍存在的浪費(fèi)問題,具有重要的現(xiàn)實(shí)意義[7]。分析機(jī)器人的工作時(shí)序邏輯,查找機(jī)器人工作時(shí)存在的等待浪費(fèi),提升機(jī)器人的生產(chǎn)節(jié)拍,提高生產(chǎn)效率,可以讓企業(yè)更好地占領(lǐng)市場(chǎng)份額、控制生產(chǎn)成本[8],同時(shí)對(duì)行業(yè)內(nèi)同類生產(chǎn)線節(jié)拍問題的優(yōu)化提供參考。
2優(yōu)化節(jié)拍的背景和需求
某車型的焊裝車間自動(dòng)生產(chǎn)線主要有機(jī)艙線、后地板線、UB下車身線、左右側(cè)圍線。以機(jī)艙自動(dòng)線和后地板自動(dòng)線為例,對(duì)機(jī)艙線和后地板線的每個(gè)工位進(jìn)行了視頻拍攝和節(jié)拍時(shí)間記錄,繪制了如圖1、圖2所示的工位節(jié)拍統(tǒng)計(jì)圖。圖1、圖2中,橫線代表自動(dòng)線的生產(chǎn)節(jié)拍要求(90s),超出橫線代表不滿足要求的工位,未超出橫線代表滿足要求的工位,每個(gè)條形柱上的數(shù)字代表實(shí)際工作時(shí)間。焊裝車間自動(dòng)線的生產(chǎn)節(jié)拍要求為90s,機(jī)艙線共有13個(gè)工位,有6個(gè)工位的生產(chǎn)節(jié)拍超出了90s,不滿足生產(chǎn)節(jié)拍要求的工位達(dá)到46%,節(jié)拍最大超出6s,如圖1所示。后地板線共有12個(gè)工位,有6個(gè)工位的生產(chǎn)節(jié)拍超出了90s,不滿足生產(chǎn)節(jié)拍要求的工位達(dá)到50%,節(jié)拍最大超出8s,如圖2所示。經(jīng)過對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工位節(jié)拍的測(cè)量分析和統(tǒng)計(jì),焊裝車間的自動(dòng)生產(chǎn)線不同工位上的節(jié)拍分布不均,有些工位工作時(shí)間長,有些工位工作時(shí)間短,存在大量等待浪費(fèi)以及作業(yè)間不平衡導(dǎo)致的效率損失,存在一定的可優(yōu)化空間。
3節(jié)拍延誤的問題分析
從焊裝自動(dòng)生產(chǎn)線上,對(duì)其中耗時(shí)最長的工序進(jìn)行視頻拍攝和工作時(shí)序邏輯分析,通過視頻分析和現(xiàn)場(chǎng)觀察,查找到影響生產(chǎn)節(jié)拍的問題,并進(jìn)行了如下分析。3.1修磨導(dǎo)致等待浪費(fèi)當(dāng)機(jī)器人帶有固定焊槍需要修磨時(shí),在固定焊槍焊接完成,抓手機(jī)器人進(jìn)行放件,回起始位(Home位)后,抓手機(jī)器人等待,擺臂修磨器對(duì)固定焊槍進(jìn)行修磨,然后固定焊槍進(jìn)行電阻檢測(cè),直到當(dāng)修磨和電阻檢測(cè)完畢后抓手機(jī)器人才調(diào)用生產(chǎn)程序去抓件,修磨時(shí)間有16s,在這16s時(shí)間內(nèi)抓手一直處于等待狀態(tài)。現(xiàn)場(chǎng)某工位的固定焊槍修磨如圖3所示,固定焊槍修磨時(shí)序邏輯如圖4所示。固定焊槍修磨時(shí),抓手機(jī)器人端一直處于等待狀態(tài),造成生產(chǎn)節(jié)拍的浪費(fèi),存在可優(yōu)化的空間。3.2換槍盤防塵蓋開合時(shí)序邏輯不合理現(xiàn)場(chǎng)某工位的2號(hào)焊槍焊接完成,退到起始位(Home位);給1號(hào)防塵蓋發(fā)送打開信號(hào),收到完全打開的反饋信號(hào)后,機(jī)器人將2號(hào)焊槍放到2號(hào)停放支架,從1號(hào)停放支架取槍,回到起始位;等收到2號(hào)防塵蓋關(guān)閉完成的反饋信號(hào)后,機(jī)器人開始焊接,如圖5所示,換槍盤防塵蓋開合時(shí)序邏輯如圖6所示。在給1號(hào)防塵蓋發(fā)送打開信號(hào)到收到完全打開的反饋信號(hào)期間,機(jī)器人等待時(shí)間有3s,在等收到2號(hào)防塵蓋關(guān)閉完成的反饋信號(hào)期間,機(jī)器人等待時(shí)間有3s,一次換槍有6s的等待時(shí)間,造成生產(chǎn)節(jié)拍的浪費(fèi),存在可優(yōu)化空間。3.3機(jī)器人放件時(shí)序邏輯不合理在機(jī)艙060工位,R1、R2兩把焊槍對(duì)夾具臺(tái)上的工件焊接完成后,機(jī)器人R3將工件從夾具臺(tái)抓起,到固定焊槍處進(jìn)行補(bǔ)焊,如圖7所示。在機(jī)器人R3將工件從夾具臺(tái)上抓起,送到固定焊槍處的這段時(shí)間,機(jī)器人R0一直在等待,沒有將工件放在空置的夾具臺(tái)上,直到機(jī)器人R3的件開始補(bǔ)焊,機(jī)器人R0才將工件放在夾具臺(tái)上,機(jī)器人R0等待時(shí)間有6s,造成節(jié)拍浪費(fèi),存在可優(yōu)化空間。
4節(jié)拍優(yōu)化的詳細(xì)方法
基于節(jié)拍平衡理論,要使得每個(gè)工位的設(shè)備利用率、人員負(fù)荷程度基本平均合理,就需要每個(gè)工位的員工操作時(shí)間盡可能接近[9]。對(duì)于超過生產(chǎn)節(jié)拍要求的瓶頸工位,需要進(jìn)行節(jié)拍優(yōu)化,減少各個(gè)工位之間的時(shí)間差,從而達(dá)到節(jié)拍平衡[10]。針對(duì)上述造成節(jié)拍浪費(fèi)的問題制定了如下的優(yōu)化方案。4.1擺臂修磨同步功能。擺臂修磨與抓手機(jī)器人取件異步進(jìn)行,存在多余等待浪費(fèi),造成這種浪費(fèi)的原因?yàn)閿[臂修磨程序在抓手機(jī)器人程序最后面,只有運(yùn)行完擺臂修磨程序后,走主程序(MAIN程序),抓手機(jī)器人才能進(jìn)行取件,底層程序如圖8所示。修磨時(shí)間需要16s,這16s時(shí)間內(nèi)機(jī)器人端不工作一直處于等待,造成生產(chǎn)節(jié)拍浪費(fèi)。為了避免因修磨造成的機(jī)器人等待浪費(fèi),將修磨與機(jī)器人作業(yè)同步進(jìn)行,在機(jī)器人抓放件程序中嵌入固定修磨程序,將修磨語句行指令,即修磨電阻檢測(cè)(CheckBGTD)、擺臂修磨結(jié)束(EndB⁃GTD)、擺臂修磨開始(StartBGTD)放在機(jī)器人的程序軌跡當(dāng)中,只要固定焊槍焊接完成就啟動(dòng)修磨指令(StartBGTD),這時(shí)機(jī)器人不等待繼續(xù)放件,此時(shí)修磨時(shí)間全都納入軌跡中,從而節(jié)約了修磨等待時(shí)間,電阻檢測(cè)運(yùn)行CheckBGTD,等修磨完后運(yùn)行EndBGTD,此時(shí)修磨結(jié)束。通過修改機(jī)器人底層程序節(jié)約了機(jī)器人因修磨而產(chǎn)生的等待時(shí)間,修改后的機(jī)器人底層程序如圖9所示。通過在機(jī)器人抓放件程序中嵌入固定修磨程序,使得機(jī)器人抓放件與固定修磨同步進(jìn)行,消除了機(jī)器人的等待浪費(fèi),優(yōu)化后固定焊槍修磨時(shí)序邏輯如圖10所示,單工位固定修磨節(jié)約16s時(shí)間,節(jié)拍優(yōu)化率達(dá)到47%,固定修磨時(shí)序優(yōu)化前后對(duì)比如圖11所示。焊裝車間固定焊總數(shù)量為48個(gè),單工位固定修磨節(jié)約16s,焊裝車間單次固定修磨可節(jié)約768s,極大提高了車間生產(chǎn)效率。4.2換槍盤防塵罩開合時(shí)序優(yōu)化。機(jī)器人取放槍與防塵罩開合異步進(jìn)行,造成等待浪費(fèi),原因?yàn)榉缐m蓋開合底層程序存在BUG,在機(jī)器人焊槍完成焊接,退回到起始位(Home位)后才運(yùn)行防塵蓋開合程序,直到程序運(yùn)行完畢,機(jī)器人端才開始放槍、回起始位、取槍、回起始位,并再次運(yùn)行防塵蓋開合程序,在防塵蓋關(guān)閉完成后,機(jī)器人開始焊接。換槍盤防塵蓋程序的邏輯問題造成了等待浪費(fèi),存在優(yōu)化空間,具體程序優(yōu)化方式如圖12所示。優(yōu)化后的防塵蓋開合底層程序,實(shí)現(xiàn)了焊裝自動(dòng)線換槍工位換槍盤防塵蓋合理的開合時(shí)序邏輯,即帶2號(hào)焊槍的機(jī)器人焊接完成,回到起始位后給1號(hào)防塵蓋發(fā)送打開信號(hào),然后去2號(hào)停放支架進(jìn)行放槍,機(jī)器人端放槍完成后回到起始位,給2號(hào)防塵蓋發(fā)送關(guān)閉信號(hào),并在接收到1號(hào)防塵蓋完全打開信號(hào)后,去抓1號(hào)焊槍,并回到起始位,機(jī)器人端在檢測(cè)到2號(hào)防塵蓋關(guān)閉完成信號(hào)后開始進(jìn)行焊接工作。換槍盤防塵蓋優(yōu)化后開合時(shí)序邏輯如圖13所示。優(yōu)化后的底層程序,實(shí)現(xiàn)了機(jī)器人取槍前防塵罩已經(jīng)打開完畢;機(jī)器人放槍后,防塵罩馬上關(guān)閉,消除了等待浪費(fèi)。單工位換槍節(jié)約6s,節(jié)拍優(yōu)化率達(dá)到26%,防塵蓋開合時(shí)序優(yōu)化前后對(duì)比如圖14所示。焊裝車間換槍盤總數(shù)量為97個(gè),單工位換槍能節(jié)約6s,焊裝車間單次換槍能節(jié)約582s,提高了車間生產(chǎn)效率。4.3機(jī)器人放件時(shí)序優(yōu)化。如圖15所示,機(jī)器人R0放件的信號(hào)來源于機(jī)器人R3固定焊是否開始焊接,時(shí)序不合理。通過對(duì)機(jī)器人底層程序進(jìn)行優(yōu)化,在機(jī)器人R3抓件離開機(jī)器人R0放件的干涉區(qū)后,機(jī)器人R0開始進(jìn)行放件。機(jī)器人放件時(shí)序優(yōu)化后,能節(jié)約等待時(shí)間6s,優(yōu)化前單工位節(jié)拍為95s,節(jié)拍優(yōu)化提升6%,提升了生產(chǎn)節(jié)拍,提高了車間生產(chǎn)效率。4.43種優(yōu)化方法總結(jié)針對(duì)某車型的焊裝車間現(xiàn)場(chǎng)3種影響生產(chǎn)節(jié)拍的具體問題,提出3種優(yōu)化方案,并全車間應(yīng)用,消除部分等待浪費(fèi),提升焊裝車間自動(dòng)線的線平衡率,提高生產(chǎn)效率。優(yōu)化方法總結(jié)如表1所示。
5結(jié)束語
針對(duì)國內(nèi)某車型的焊裝車間自動(dòng)生產(chǎn)線上機(jī)器人設(shè)備工作時(shí)序邏輯不合理的3個(gè)問題,即固定焊槍修磨導(dǎo)致抓手機(jī)器人等待、換槍盤防塵蓋開合時(shí)序邏輯不合理導(dǎo)致機(jī)器人端等待、機(jī)器人放件時(shí)序邏輯不合理導(dǎo)致機(jī)器人端等待,分別分析了機(jī)器人的工作時(shí)序和底層程序,對(duì)程序中存在的漏洞和不合理的邏輯進(jìn)行了優(yōu)化,使得擺臂修磨與機(jī)器人作業(yè)同步進(jìn)行,換槍盤防塵罩開合時(shí)序合理,機(jī)器人放件時(shí)序合理,解決了機(jī)器人工作時(shí)序邏輯不合理的3個(gè)問題,提升焊裝車間的生產(chǎn)節(jié)拍,從而提升車間的生產(chǎn)效率,最終通過降低生產(chǎn)成本提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。
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作者:陳志雅 宋和平 馬懷振 李延靜 單位:1.寧波吉利汽車研究開發(fā)有限公司長興分公司 2.凱悅汽車大部件制造(張家口)有限公司