抗浮錨桿在圓礫層中的施工研究論文

時間:2022-11-06 10:23:00

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抗浮錨桿在圓礫層中的施工研究論文

摘要:文章闡述了抗震設計方法的轉變,并介紹了兩種不同設計方法的優缺點,對能量分析方法在抗震結構計算中的應用進行了分析。

關鍵詞:推覆分析方法;結構能量反應分析,地震動三要素;耗散能量

1前言

某市新世界商業廣場A區大廈設計為30層高,框架結構,地下室2層,其基礎采用人工挖孔樁,經計算,基礎抗浮不滿足要求,采用錨桿抗浮方案。

2抗浮錨桿的設計

2.1設計參數:錨桿鉆孔直徑:171mm;桿體鋼筋36mm;砂漿強度:M30;抗拔力設計值291KN/根(安全系數取2,即2×291=極限抗拔力);錨桿傾角:90°;錨桿長度8m;錨桿數量:65根。

2.2設計要求:

成孔深度進入中風化粉質砂巖(2.5m、8.5m孔深);

注漿方式:采用中25mm鍍鋅管(插入式)注漿,注漿壓力宜控制在0.3~0.5MPa。

2.3錨桿完工一周后進行現場抗拔實驗。

2.4抗浮錨桿采用先插后注的施工程序。

3工程地質條件

000~0.10m為C10混凝土墊層;0.10~2.10m為砂層;2.10~4.20m為圓礫層(挖樁取出的圓礫粒徑為5~20cm);4.20~5.50m為強風化粉質砂巖:5.50~8.0m為中風化粉質砂巖。砂層和圓礫層均為含水層,鉆孔揭開C10砼墊層后見地下水,鉆孔之間可互通泥漿。

4主要施工設施

XY-1工程鉆機,YzB8—注漿泵,HJ200灰漿攪拌機以及171mm三翼無芯組合鉆具。

5砂漿配合比

水泥:細砂水=1:3.73:0.82

水泥為P·O42.5普硅水泥,其加量為402kg/m。

6存在的問題及解決辦法

根據錨桿設計口徑,我們采用中171mm三翼無芯尖鉆頭泥漿鉆孔。由于砂層和圓礫層無膠結性(施工前了解均含泥,具有膠結性),鉆穿砼墊層后即遇砂層和地下水,在回轉鉆機的攪動下產生動水壓力而形成流砂,砂層部位垮孔嚴重,砼墊層下部已形成無法丈量的大肚(壇)。同時圓礫層鉆進時不是被鉆碎,而是被三翼無芯尖鉆頭擠裂或擠開,當鉆孔達到設計孔深起鉆后,鉆孔空間又被垮坍的流砂及滾動的圓礫石回填。經采用濃泥漿和水泥漿也無法護孔。如此反復鉆進了一個星期末出任何成果,建設單位和監理單位均露出了極不信任的口風,我們的壓力越來越大。在此情況下,我們建議業主加大一級鉆孔孔徑(由171mm變更為219mm),用219mm鋼管隔離砂層,以保證終孔孔徑不變。然而,加大孔徑和護壁套(鋼)管無疑增加了成本,業主不同意。我們只好另辟蹊徑。在攻關會上,共找出下列幾個問題:

1、砂層的護壁問題:

2、圓礫層的撈取問題;

3、桿體鋼筋的插入順序問題(因桿頭鋼筋在井口按“7字形”成形后,其桿頭橫向長度有1m,鉆孔終孔后若先下八成形鋼筋桿體,錨桿注漿后砂層護壁套管口徑小于鋼筋桿頭直徑起不出來,務必造成每根錨桿都要一根套管井口護壁;若起出護壁套管后下人桿體鋼筋,砂礫層將鉆孔回填,鍍鋅注漿管和桿體鋼筋無法插入,錨桿注漿工序無法完成);4、采取何種方式注漿(是采取鍍鋅管插入式注漿,還是采取軟管桿體綁扎埋人式注漿);

5、鉆孔結構問題(若不加大一級鉆孔孔徑,砂層只能用設計口徑的套管護壁,不能保證錨桿的設計口徑終孔;若加大一級鉆孔孔徑,砂層可用大于設計口徑的套管護壁,并能保證錨桿的設計口徑終孔,但成本過高,而且我們遠離基地,短期內采購和加工大一級的219mm套管,工期也不允許)。

針對上述問題,我們根據長沙市及其它地區的施工經驗,經查看《工程地質勘察報告》中提供的單位面積摩阻力數據計算錨桿極限抗拔力后,向總承包單位、監理單位和建設單位申報了抗浮錨桿采用中171mm套管護壁、中130mm終孔和在垮坍砂礫層中進行埋人式注漿的施工方案,變更了抗浮錨桿的設計施工程序。監理單位和建設單位認為:埋人式注漿的有利因素是鉆孔坍方無論坍到何種程度,都可以保證注漿工序的完成;不利因素是鉆孔的直徑太小,坍方的砂礫石留在孔內,小級直徑錨桿和孔內砂礫石殘碴對錨桿的桿體強度有多大的影響,在他們心中無底,變更方案不予以批準。而我們認為:埋入式注漿不僅不會降低錨桿的抗拔力,反而會提高錨桿抗拔力。因為埋入式注漿的漿液是從井底壓至井口,漿液上返時包裹了垮坍的砂礫石,使單純的注漿砂漿變成了混凝土,并且垮坍越大,砂漿包裹的范圍越大,形成的混凝土塊體越大,桿體周側的摩阻力增大,相應增大了錨桿直徑,因此錨桿的整體強度得以提高。同時只要做好清孔工作,將砂礫石殘碴的泥土清出孔外,就能保證錨桿的桿體強度。在總承包單位的支持下,我們又向監理單位和建設單位遞交了《工程質量保證書》和一切后果自負的承諾后方可繼續施工。具體措施為

1、驗算錨桿極限抗拔力:

根據垮坍大肚錨桿的特性,我們采用下列公式

對小于設計值的(p)30mm終孔錨桿進行了極限抗拔力的驗算:

P=F+Q=∏D3

式中:

P——錨桿極限抗拔力;

F——錨固體周邊極限摩阻力;

Q——錨固體受壓面的極限抗壓力;

D1——錨固體直徑;

D2——錨固體大肚直徑;

q——錨固體大肚部分受壓強度;

A——錨固體大肚部分受壓面積;

D3——深度z1、z2處單位面積摩阻力(抗剪強度);

L1、L2、Z1、Z3廠圖示長度。經過驗算,錨桿的極限抗拔力大于600KN/根,在理論上獲得了可靠的依據。

2、用171mm三翼合金尖鉆頭泥漿鉆穿砂層后,井口下入2.50m長的中168mm套管。

3、改用小二級的130mm三翼合金尖鉆頭鉆穿圓礫層后,換用中130mm活門合金鉆頭干鉆撈取圓礫石。活門撈碴鉆頭為下部鉆孔的順利成孔起到了保證作用。鉆頭活門合金鉆頭制作時,先用3mm鋼板卷制成圓形穿銷活門,然后將活門穿銷套㈣安夾在穿銷支承的兩側,并以5mm的螺桿做穿銷,依次將穿銷支承、活門穿銷套和穿銷支承串穿一體,最后將兩個穿銷支承按圖示位置焊連在鉆頭內壁上,使活門呈水平狀態墜落在擋圈臺階上(7)。

操作時,活門合金鉆頭不開泵通水,鉆孔孔壁沒有受到沖洗液沖洗,加上千鉆時鉆具上下活動擠壓孔壁,保持了孔壁穩定。同時礫石進入合金鉆頭后將活門頂開,使其向上翻蹺,礫石及巖碴由鉆頭內壁進入巖芯管內;起鉆時,活門靠其自重和巖碴下落的推力將鉆頭內壁封閉。

4、用中130mm三翼合金尖鉆頭鉆進強風化粉質砂巖和中風化粉質砂巖至設計孔深。

5、插入綁扎注漿桿體

終孔后,考慮到起拔套管將引起砂礫層垮坍回填鉆孔而無法下入注漿管,只有將插入式注漿改為埋入式注漿。埋入式注漿是將注漿管綁扎鋼筋桿體上。成孔后,將綁扎注漿桿體事先插入鉆孔內(7字桿頭待起拔套管后在井口人工形成),為防止起拔套管后,坍垮的砂礫堵塞注漿管底口。綁扎前,要在注漿管的底管下部(約1m長左右)的周側用電鉆鉆入30@300的出漿孔,以保證被砂礫石埋日的注漿管能順利出漿。埋人注漿管的內徑為25mm(壁厚1.5mm)的軟塑管,埋入時用14#扎絲將軟塑管沿錨桿全長綁扎于桿體上,并在孔外留1m左右的富余長度,以連接注漿泵注漿。

6、起拔井口套管,移機重新成孔。

7、清孔井口套管起拔后,所成鉆孔全被砂石封填,待批量出孔后,將注漿管連接預留在井口1m的軟塑管,進行批量自來水清孔,宜井口溢出清水時停止。

8、注漿由于所有鉆孔全被砂礫石封填,如繼續按照配方注漿,孔內含砂量偏高,誓必難以保證M30的設計強度。因此施工時將配方砂量去掉,采用純水泥注漿。待水泥漿達7d凝固強度后,將桿頭彎成設計形狀,錨桿施工完成。

7治理效果

施工時將65根錨桿分兩批完成,最長注漿間隔時間為7d,從而大大地縮短了工期,搶回了被擔擱的時間,按期完成了任務。經7d的強度檢測,錨桿的抗拔力達到860KN/根以上,超過了設計要求。我們以小于設計值的終孔口徑和采取埋入式的注漿方法,用水泥漿包裹垮坍砂礫石獲取了大級口徑錨桿的抗拔值,從而降低了成本,保證了工期和工程質量。