金屬密封圈加工工藝論文

時間:2022-04-27 03:13:19

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金屬密封圈加工工藝論文

1金屬密封圈的加工技術(shù)分析

根據(jù)圖紙要求,密封圈的材料采用45號鋼,該材料屬于中碳調(diào)質(zhì)結(jié)構(gòu)鋼,經(jīng)適當(dāng)?shù)臒崽幚硪院罂色@得一定的韌性、塑性和耐磨性,具有較高的強(qiáng)度和較好的切削加工性能,調(diào)質(zhì)處理后零件具有良好的綜合機(jī)械性能,應(yīng)用極為廣泛。在原加工工藝中,根據(jù)板材的厚度規(guī)格,毛坯選用14mm厚的板材,采用等離子切割,加工成外徑為Φ420mm,內(nèi)徑為Φ320mm的圓環(huán)。根據(jù)金屬密封圈的結(jié)構(gòu),加工分為車削和銑削兩部分完成。首先利用數(shù)控車床完成密封圈的主體結(jié)構(gòu),包括正、背端面和內(nèi)、外圓的加工;其次,利用立式加工中心的銑削功能,完成沉孔和通孔的加工。從原工序可以看出,夾具均采用了三爪卡盤,首先利用數(shù)控車床進(jìn)行正面加工時,正爪撐持毛坯的內(nèi)孔,實現(xiàn)了正面和外圓的加工;其次,在反面加工時,反爪抱持已加工完成的外圓,實現(xiàn)工件反面和內(nèi)孔的加工;最后,三爪卡盤安裝于加工中心工作臺,正爪撐持工件內(nèi)孔,完成后續(xù)通孔和沉孔的加工。

2影響因素分析

根據(jù)圖1中金屬密封圈的結(jié)構(gòu),通過對原加工工序及檢測數(shù)據(jù)分析,可以排除加工設(shè)備和刀具的影響,而推斷出夾具和密封圈的結(jié)構(gòu)是產(chǎn)生問題的主因,導(dǎo)致加工精度達(dá)不到要求,具體影響因素如下:

(1)金屬密封圈結(jié)構(gòu)影響

因為密封圈直徑為410mm,厚度僅為10mm,徑向遠(yuǎn)大于軸向尺寸,該工件在車削過程中易受內(nèi)應(yīng)力的影響,發(fā)生翹曲變形,造成圓跳動誤差。

(2)夾具自身誤差的影響

通常使用的三爪自動定心卡盤使用久了,隨著卡盤的磨損,三爪會出現(xiàn)喇叭口狀,三爪也會慢慢偏離車床主軸中心,造成三爪定心誤差增大,加工工件的形位公差隨之增大,導(dǎo)致工件達(dá)不到精度要求。

(3)夾持方式影響

在采用三爪卡盤夾持方式車削密封圈的正面時,工件的背面則緊貼三爪的臺階,但三爪的臺階寬度僅為20~30mm左右,反面其他部位則為懸空狀態(tài),這樣會使得車床主軸在旋轉(zhuǎn)一周時,端面刀車削正面過程中三次接觸牢靠,懸空部位則存在讓刀現(xiàn)象,導(dǎo)致工件振動,伴隨著很強(qiáng)的噪音,影響了表面質(zhì)量。另外,三爪的夾持力集中在與三爪接觸的工件局部位置,導(dǎo)致工件變形,微觀上內(nèi)、外徑均不是一個圓,且直接造成了工件沿徑向、間接軸向變形。

(4)鉆孔力的影響

在加工中心上鉆孔時,因工件反面是三爪臺階支撐,大部分孔位處于懸空狀態(tài),鉆頭垂直向下鉆削工件,受鉆頭向下力的影響,致使工件變形。

3新加工工藝設(shè)計

根據(jù)以上所述,受密封圈自身結(jié)構(gòu)的影響,夾具是造成工件加工精度達(dá)不到圖紙精度要求的關(guān)鍵因素。為了解決圓跳動超差問題,提高加工效率,設(shè)計了新的夾具且制定了新的加工工藝。加工設(shè)備不變,工序1~14為車床加工環(huán)節(jié),工序15~17為加工中心加工環(huán)節(jié),與原加工工藝相比,主要是使用夾具的變化:

(1)工序1、12和15均采用了如圖2的夾具,該夾具由三個臺階的圓盤,直徑分別為Φ408mm、Φ330mm、Φ60mm,三等分銑削后分別安裝于三爪卡盤上。在車床加工環(huán)節(jié),工件安裝后的情形,在加工中心加工環(huán)節(jié),夾具安裝如圖4所示。夾具的Φ330mm圓撐住工件,Φ408mm圓端面緊貼工件的反面,實現(xiàn)外圓和端面的車削,以及鉆孔銑削功能。采用夾具的目的,加大了工件夾持軸向(端面)和徑向(內(nèi)、外圓)的接觸面,解決了影響因素對工件的影響。

(2)該夾具由外徑為Φ440mm、型腔直徑Φ410mm的圓盤,三等分銑削后分別安裝于三爪卡盤上。安裝后用于抱持已加工的工件外圓,加工工件的內(nèi)圓,此夾具的目的同上。

(3)增加了工序9和12,工序9是在抱持夾具內(nèi)夾圓棒時對型腔Φ410mm的圓進(jìn)行車削,工序12是在撐持夾具Φ60mm臺階套住圓環(huán)時,對Φ330mm外圓進(jìn)行車削,目的是為了消除三爪卡盤內(nèi)的撥盤內(nèi)圓與中心軸的間隙,解決了夾具自身誤差。

4結(jié)語

針對大型金屬密封圈的加工誤差分析,提出了影響精度的關(guān)鍵因素是密封圈自身結(jié)構(gòu)所限,采用了不合理的夾具所致。通過設(shè)計新夾具且制定新的加工工藝,雖然加工工序有所增加,但加工出的密封圈精度得以明顯提高,達(dá)到了圖紙要求。完成了既定的生產(chǎn)目標(biāo),取得較大的經(jīng)濟(jì)效益。

作者:郭秀華陳祥林周曲珠單位:蘇州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電與信息技術(shù)學(xué)院蘇州市職業(yè)大學(xué)機(jī)電工程學(xué)院