全斷面硬巖掘進機在煤業的應用

時間:2022-10-09 11:32:31

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全斷面硬巖掘進機在煤業的應用

摘要:針對和瑞煤業大斷面全巖巷道以往主要采用鉆爆法施工,巷道掘進效率低下,嚴重制約礦井的生產接替情況,進行基于TBM盾構機設備應用的全斷面硬巖巷道快速掘進工藝的實踐應用研究。實踐效果理想,西一盤區回風巷掘進速度提高了3.8倍,對比鉆爆法掘進作業每米單價低1340元,經濟效益顯著。

關鍵詞:盾構機;大斷面;全巖巷道;快速掘進

山西澤州天泰和瑞煤業近年來新掘巷道中全巖巷道占比達35%左右。該煤礦采用鉆爆法施工全巖巷,破、裝、運、支無法連續作業,掘進效率低下,且粉塵濃度較高,嚴重制約礦井的生產接替。因此,必須對全巖巷道掘進設備及工藝進行優化調整[1-3],有效提高全巖巷道的掘進效率。

1工程概況

山西澤州天泰和瑞煤業礦井面積1.2435km2,設計生產能力45萬t/a,主要開采3#煤層。和瑞煤業西一盤區回風巷長度2235m,滿足西一盤區回風、行人、運輸的需要。西一盤區回風巷開采的3#煤層厚度5.60~6.10m,平均厚度5.80m;煤層傾角1°~3°,平均傾角2°。直接頂為泥巖,厚度1.07~2.18m;基本頂為中砂巖,局部為砂質泥巖,厚度1.54~15.86m。煤層硬度f=5。巷道底板與3#煤留設54m層間距。根據鄰近巷道揭露,預計里程794m、1254m、1498m處分別存在H>7.0m、16.5m和19.8m的正斷層,無陷落柱、沖刷等其他構造。西一盤區回風巷設計斷面直徑5.8m,掘進斷面面積26.42m2,全巖網噴支護,噴漿厚100mm。支護采用Φ22mm×2400mm的MG400左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,以巷道中心線對稱布置,間排距為1200mm×1000mm,每排7根,配W型鋼帶(450mm×280mm×3mm)、碟形托盤(150mm×150mm×10mm),掛Φ4mm菱形金屬網。采用1支MSK2330和1支MSZ2360樹指錨固劑。

2全巖巷道掘進設備分析

為實現全巖巷道的快速掘進,和瑞煤業引進了SS51300型盾構機作為全斷面硬巖掘進機使用。SS51300型盾構機采用模塊化結構,由刀盤、護盾、整機功率2400kW。盾體總長9m,包括前盾、中盾和尾盾3部分。前盾為敞開支撐式,主要用于支撐刀盤和主驅動,并作為主推油缸回縮時的支撐點,內裝350kW變頻電機6臺,用于驅動主軸承及刀盤工作。中盾為伸縮盾,可前后伸縮保證設備的正常步進,內設8組主推油缸,是設備前進的動力,并設16組鉸接油缸,連接前盾和尾盾。尾盾為盾體前進推力的支撐點,總質量超過100t。刀盤直徑5.8m,可雙向旋轉,利用滾刀碾壓破碎巖石。后配套:包括錨桿鉆平臺、臺車及各類配套設備。后配套包含多個系統。排矸系統:由盾體內的移動式帶式輸送機、尾盾和后配套臺車內的固定帶式輸送機組成。支護系統:由支護平臺、2臺液壓錨桿機和指形護盾組成,可作為臨時前探梁,并對網片進行存儲和支撐,可在150°擺角范圍內支護作業。超前鉆探系統:在錨桿鉆平臺下方安設氣動鉆機,可實現超前鉆探90m,滿足井下探放水要求。泡沫系統:主要是通過注入泡沫改良渣土性質,防止泥巖黏結在刀盤上而降低切削效率,降低刀盤扭矩,減少刀具磨損,保證順利排矸。

3工業性試驗

3.1井下組裝

3.1.1組裝室布置本次盾構機實現井下組裝,硐室全長90m,分為始發硐室、盾體組裝硐室、臺車存放硐室和臺車組裝硐室4部分。硐室施工斷面大、支護難度大。硐室內布置龍門吊3臺,包括100t的1臺、5t的1臺、10t的1臺。3.1.2硐室支護參數盾體組裝硐室掘進斷面面積達120m2,采用全巖錨網噴支護,噴漿厚度120mm,采用分層施工,采用Φ22mm×2400mm左旋無縱筋螺紋鋼錨桿,間排距1800mm×1000mm,錨索規格為Φ17.8mm×6300mm,間排距1800mm×1000mm,錨桿、錨索交替布置,錨桿配W型鋼帶(4800/3900/3000mm×250mm×4mm),同時采用錨索組補強支護,“3-2-3”布置,錨索規格為Φ17.8mm×6300mm/8300mm,間排距3000mm×2000mm。始發硐室掘進斷面面積30.76m2,全巖錨網噴支護,噴漿厚度200mm。因盾構機撐緊油缸行程較小,硐室要求質量較高,施工難度較大。3.1.3組裝工藝、工序(1)裝運方式受罐籠及巷道運輸能力限制,盾構機裝運分2個階段,I階段(地面卸裝、入井、運輸):經地面龍門吊卸車并裝至特制平板車后,分批進、出罐籠,并運至組裝鬧室;Ⅱ階段(井下硐室卸車、組裝、調試):經硐室內的龍門吊卸車、組裝,待組裝完成后進行調試。(2)組裝方案先組裝主機,后組裝后配套臺車,即先完成刀盤、主驅動、前盾、中盾和尾盾組裝工作,然后完成連接橋、錨桿鉆、潛孔鉆、帶式輸送機和臺車等后配套的組裝工作,最后完成管線連接,整機組裝完畢。

3.2盾構機施工工藝和工序

3.2.1施工工藝通過將旋轉刀盤向工作面不斷推進,利用高強度滾刀擠壓破碎巖石形成小塊,再通過鏟刀將巖石碎塊經收渣口帶到刀盤中心的溜渣槽,落至輸送帶上完成排矸。盾構機破巖掘進循環行程1m,當一個循環結束時,首先將尾盾各護盾伸出撐緊巖壁作為支撐點,啟動帶式輸送機;然后主驅動電機驅動刀盤旋轉,同時中盾主推油缸伸出并向前推進,使刀盤滾壓切削工作面巖體,產生的渣子進入刀盤內的溜渣槽并集中滑落至帶式輸送機完成出矸;主推油缸完成1m最大行程后,將前盾各護盾伸出撐緊巖壁作為支撐點,期間工作人員在指形盾的保護下進行支護作業;支護完成后再收回尾盾各護盾,主推油缸收縮并牽引后配套系統向前移動1m,即可進入下一個循環。3.2.2施工工序安全檢查(15min)→施工準備、設備檢查(15min)→尾盾的頂護盾和左右側護盾打開撐緊巖壁(3min)→前盾的頂護盾和左右側護盾打開貼住巖壁(2min)→倒序啟動各部帶式輸送機(1min)→啟動刀盤,根據導向系統參數調整盾構機姿態并推進(30min),推進過程與排矸、支護平行作業→一個掘進行程結束,停止刀盤和帶式輸送機(1min)→前盾的頂護盾和左右側護盾繼續打開撐緊巖壁,然后尾盾各護盾縮回(2min)→主推進油缸收回,牽引后配套臺車、三運橋式轉載機前行(10min)→下一個循環。現階段正規作業循環1m,用時80min,按“2×12h”工作制組織生產,其中早班檢修4h,即正??扇者M15個循環。因前期為工業試掘進階段,日循環相對較低,隨著設備的適應性、人員的操作熟練程度提高,單循環時間可降至45~60min,日進尺可達20m。3.2.3盾構機隊勞動組織盾構機隊正常出勤65人,其中生產班平均16人,檢修班平均8人,巷道掘進采取“2×12h”工作制,3個生產班輪替作業。3.2.4支護工藝臨時支護:采用指形盾作臨時前探支護,作業人員在指形盾的保護下,可實現150°擺角范圍內支護作業。永久支護:施工前在指形盾上放置金屬網→隨尾盾頂護盾升起緊貼巖壁→標定眼位→利用前部錨桿鉆機依次施工4#、2#、6#錨桿孔→安裝樹脂錨固劑、錨桿、鋼帶、托盤→預緊錨桿達到設計要求→盾構機繼續向前推進→后部液壓錨桿鉆機補充施工3#、5#、7#、1#錨桿孔→安裝樹脂錨固劑、錨桿、鋼帶、托盤→預緊錨桿達到設計要求。

3.3效果分析

從2021年3月1日至2021年4月底,實際生產50d左右,掘進進尺510m,平均日進尺10.2m,最高日進尺28.6m。隨著操作工人日漸熟練,單進正在穩步上升,預期月進尺可達450m以上。對比之前的鉆爆法,掘進速度提高了3.8倍。

3.4經濟效益分析

以和瑞煤業西一盤區回風巷為研究對象進行工程費用測算,采用鉆爆法與盾構機法的對比進行經濟效益分析。鉆爆法所需人工費約1531.20萬元,材料費約472.32萬元,機械費約163.08萬元,合計2166.60萬元,按預算取費后共計3521.38萬元,因此鉆爆法每米掘進單價為1.601萬元;盾構機法所需人工費約496.32萬元,材料費約1143.16萬元,機械費約356.32萬元,合計2166.60萬元,按預算取費后共計3226.89萬元,因此盾構機法每米掘進單價為1.467萬元。盾構機法對比鉆爆法掘進作業每米單價低1340元,經濟效益顯著。

4結論

SS51300型盾構機集破、裝、運、支于一體,可以有效提高巷道掘進效率,降低勞動強度。以和瑞煤業西一盤區回風巷為案例,進行了SS51300型盾構機的全斷面硬巖快速掘進工藝的實踐應用研究。實踐效果理想,西一盤區回風巷掘進速度提高了3.8倍,對比鉆爆法掘進作業每米單價低1340元,經濟效益顯著。SS51300型盾構機在應用過程中,盾構機個別部件仍然超長、超重,給盾構機始發硐室的建設、盾構機組裝、始發以及設備運輸等帶來挑戰,同時盾構機施工工藝、工序與以往掘進工藝、工序大不相同,在設備操作、導向測量、超前鉆探、液壓錨桿鉆機操作等方面人才短缺,這些都是需要克服的問題。

【參考文獻】

[1]田聰.一種基于PLC的全斷面硬巖掘進機控制系統設計[J].礦業裝備,2020(05):166-167.

[2]鄧斌.全斷面硬巖掘進機(TBM)驅動系統分析[J].設備管理與維修,2020(04):136-138.

[3]程樺,唐彬,唐永志,等.深井巷道全斷面硬巖掘進機及其快速施工關鍵技術[J].煤炭學報,2020,45(09):3314-3324.

作者:韓軍義 單位:山西澤州天泰和瑞煤業有限公司