微細粒鉛鋅試驗研究分析論文

時間:2022-07-10 10:02:00

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微細粒鉛鋅試驗研究分析論文

【關鍵詞】:微細粒鉛鋅回收浮選柱

【摘要】:簡要的介紹了利用CCF浮選柱回收車河選廠濃密機細泥沉砂,鉛、鋅的回收率分別為71.81%、73.99%高于高于同期生產的浮選機指標,提出了初步的設計方案并估算了其經濟效益。

1、概述

大廠礦田經過幾十年開采利用,富礦資源已漸漸枯竭,現階段以開采貧礦以及邊緣礦為主,錫鉛鋅有用金屬嵌布粒度更細,在生產過程中,為了減少各有用金屬的過粉碎,充分利用礦產資源,提高有價金屬回收率,雖然采用多段磨礦工藝,使有用金屬礦物得到更好的單體解離,但難以避免部分錫鉛鋅有用金屬的過粉碎。本次試驗采用機械攪拌式實驗型掛槽浮選機與浮選柱進行對比。機械攪拌式浮選機試驗在實驗室進行,浮選柱試驗在現場進行。CCF試驗型浮選柱的總高程有6.5m。

2、原礦性質

車河選礦廠處理礦石主要為92號礦體礦石,選礦廠所有濃密機溢流集中到廠外30米濃密機進一步沉淀,其沉砂作為試料,該物料品位低,粒度細,屬難選礦物。

3、CCF試驗型浮選柱小型試驗

浮選柱安裝在車河選廠后重搖床作業廠房,充分利用生產現場的高差,試驗礦樣直接從生產流程中提取進行連續試驗,試驗流程為一粗一精閉路流程,也分別進行了兩個方案浮選條件試驗,硫化礦混浮和優先浮鉛流程。分別進行了設備參數和各種藥劑的條件。

3.1硫化礦混浮試驗

(1)設備參數

試驗中主要進行了充氣量和沖洗水二種設備參數的條件,不同充氣量條件試驗結果如下:

充氣量為0.5/h時,鉛鋅的回收率較高。確定充氣量條件為0.5/h。

沖洗水為15ml/s時,鉛鋅的回收率較高。確定充氣量條件為15ml/s。

(2)藥劑條件試驗

試驗中主要進行了黃藥、硫酸銅、2#油三種藥劑的各種配合條件。通過實驗可知,鉛鋅在37mm和10mm兩個粒級的回收率達到80%以上,說明浮選柱在超細粒物料中有超常的回收能力,符合其本身的優點。

3.2優先浮鉛試驗

優先浮鉛試驗只進行藥劑條件試驗,而設備參數根據混浮的最佳條件作為參考,不再進行條件試驗,即充氣量為0.5/h和沖洗水為15ml/s兩個設備參數固定。藥劑因素為丁銨黑藥、硫酸鋅、氰化鈉三個條件。試驗流程為一粗一精閉路優先浮鉛試驗。

根據車河選廠濃密機細泥沉砂進行浮選柱的試驗數據,對車河選廠細泥使用浮選柱進行如下初步設計。

車河選廠濃密機細泥沉砂進行浮選柱的硫化礦混浮試驗數據,粗選給礦量:153kg/h,給礦粒度,-0.074mm,粗選硫化礦產率22%,精選硫化礦產率10.14%,粗選充氣量0.5/h,精選充氣量0.25/h,礦石比重:2.75t/,當地海拔:700米。

車河選廠濃密機細泥沉砂礦量為30t/h,根據浮選柱的試驗數據計算出粗選給礦量:30t/h,精選給礦量:6.6t/h,粗選硫化礦產率22%,精選硫化礦產率10.14%,粗精選作業濃度17-20%。

浮選柱計算過程

①由試驗數據可以計算出:

粗選:泡沫表面流速(SFV)(相當于礦物在礦漿內干涉沉降速度)0.85cm/s

泡沫攜帶量2g/cm2·min

充氣量:0.8Nm3/m2·min

精選:泡沫表面流速(SFV)0.75cm/s

泡沫攜帶量3g/cm2·min

充氣量:1.6Nm3/m2·min

②方案參數選擇

考慮到試驗設備與工業設備的區別及現場生產使用情況,初步確定本次方案設計采用如下參數

粗選:泡沫表面流速(SFV)0.65cm/s

泡沫攜帶量2g/cm2·min

充氣量:1.2Nm3/m2·min

作業濃度19%

精選:泡沫表面流速(SFV)0.50cm/s

泡沫攜帶量3g/cm2·min

充氣量:1.8Nm3/m2·min

作業濃度17%

③浮選柱、空壓機及砂泵選型

根據以上參數,計算出粗選浮選柱直徑為3.01m,精選浮選柱直徑為1.71m,粗選采用CCFΦ3.0×10.0浮選柱1臺,精選采用CCFΦ1.8×10.0浮選柱1臺。配套空壓機:2臺雙螺桿空壓機(一用一備),排氣量13m3/min,電機功率75KW。4臺2寸PS型離心砂泵(二用二備),共計運行電機功率22KW。

經濟效益計算依據:從試驗的數據可知,兩種浮選機的選別指標和藥劑用量基本一樣,只是使用的設備臺數不同。車河選廠濃密機細泥沉砂浮選現使用機械式攪拌浮選機共計15臺,每臺電機功率為11KW,總功率為165KW。浮選柱選別車河細泥,粗選和精選作業各使用1臺浮選柱,2臺PS型離心砂泵,合計運行電機功率為97KW。

兩種浮選機處理車河細泥運行電機功率相差68KW。按每年生產時間300天,每度電費0.55元計算,浮選柱比普通浮選機每年節約電費為:68×0.85×24×300×0.55÷10000=22.9萬元。使用CCF型浮選柱代替機械式攪拌浮選機處理車河選廠濃密機細泥沉砂,不僅在節能降耗具有的優勢,而且大大降低設備運行成本。因此,可以使用CCF型浮選柱代替機械式攪拌浮選機處理車河選廠濃密機細泥沉砂。

結語

1、使用CCF試驗型浮選柱處理車河選廠濃密機細泥沉砂,選別流程為一粗一精閉路流程。在進行硫化礦混浮方案中,獲得了硫化礦產率為10.14%,鉛、鋅的回收率分別為71.81%、73.99%。在進行優先浮鉛方案中,獲得了鉛精礦產率為6.67%,鉛回收率為71.69%。與機械攪拌式選別指標相當。藥劑用量方面,在硫化礦混浮方案中,CCF試驗型浮選柱為219.67g/t;機械攪拌式浮選機為243.33g/t。在優先浮鉛方案中,CCF試驗型浮選柱為312.67g/t;機械攪拌式浮選機為309.67g/t。

2、試驗結果表明,CCF試驗型浮選柱適合選別細泥物料,選別車河的細泥,在沒有掃選的情況下,不管是混浮還是優先浮選鉛鋅回收率都達到70%以上。

3、CCF型浮選柱處理細泥具有的超常能力和節能降耗的優勢,并可實現操作自動化。因此,建議使用CCF型浮選柱代替機械式攪拌浮選機處理車河選廠濃密機細泥沉砂。

1、概述

大廠礦田經過幾十年開采利用,富礦資源已漸漸枯竭,現階段以開采貧礦以及邊緣礦為主,錫鉛鋅有用金屬嵌布粒度更細,在生產過程中,為了減少各有用金屬的過粉碎,充分利用礦產資源,提高有價金屬回收率,雖然采用多段磨礦工藝,使有用金屬礦物得到更好的單體解離,但難以避免部分錫鉛鋅有用金屬的過粉碎。本次試驗采用機械攪拌式實驗型掛槽浮選機與浮選柱進行對比。機械攪拌式浮選機試驗在實驗室進行,浮選柱試驗在現場進行。CCF試驗型浮選柱的總高程有6.5m。

2、原礦性質

車河選礦廠處理礦石主要為92號礦體礦石,選礦廠所有濃密機溢流集中到廠外30米濃密機進一步沉淀,其沉砂作為試料,該物料品位低,粒度細,屬難選礦物。

3、CCF試驗型浮選柱小型試驗

浮選柱安裝在車河選廠后重搖床作業廠房,充分利用生產現場的高差,試驗礦樣直接從生產流程中提取進行連續試驗,試驗流程為一粗一精閉路流程,也分別進行了兩個方案浮選條件試驗,硫化礦混浮和優先浮鉛流程。分別進行了設備參數和各種藥劑的條件。

3.1硫化礦混浮試驗

(1)設備參數

試驗中主要進行了充氣量和沖洗水二種設備參數的條件,不同充氣量條件試驗結果如下:

充氣量為0.5/h時,鉛鋅的回收率較高。確定充氣量條件為0.5/h。

沖洗水為15ml/s時,鉛鋅的回收率較高。確定充氣量條件為15ml/s。

(2)藥劑條件試驗

試驗中主要進行了黃藥、硫酸銅、2#油三種藥劑的各種配合條件。通過實驗可知,鉛鋅在37mm和10mm兩個粒級的回收率達到80%以上,說明浮選柱在超細粒物料中有超常的回收能力,符合其本身的優點。

3.2優先浮鉛試驗

優先浮鉛試驗只進行藥劑條件試驗,而設備參數根據混浮的最佳條件作為參考,不再進行條件試驗,即充氣量為0.5/h和沖洗水為15ml/s兩個設備參數固定。藥劑因素為丁銨黑藥、硫酸鋅、氰化鈉三個條件。試驗流程為一粗一精閉路優先浮鉛試驗。

根據車河選廠濃密機細泥沉砂進行浮選柱的試驗數據,對車河選廠細泥使用浮選柱進行如下初步設計。

車河選廠濃密機細泥沉砂進行浮選柱的硫化礦混浮試驗數據,粗選給礦量:153kg/h,給礦粒度,-0.074mm,粗選硫化礦產率22%,精選硫化礦產率10.14%,粗選充氣量0.5/h,精選充氣量0.25/h,礦石比重:2.75t/,當地海拔:700米。

車河選廠濃密機細泥沉砂礦量為30t/h,根據浮選柱的試驗數據計算出粗選給礦量:30t/h,精選給礦量:6.6t/h,粗選硫化礦產率22%,精選硫化礦產率10.14%,粗精選作業濃度17-20%。

浮選柱計算過程

①由試驗數據可以計算出:

粗選:泡沫表面流速(SFV)(相當于礦物在礦漿內干涉沉降速度)0.85cm/s

泡沫攜帶量2g/cm2·min

充氣量:0.8Nm3/m2·min

精選:泡沫表面流速(SFV)0.75cm/s

泡沫攜帶量3g/cm2·min

充氣量:1.6Nm3/m2·min

②方案參數選擇

考慮到試驗設備與工業設備的區別及現場生產使用情況,初步確定本次方案設計采用如下參數

粗選:泡沫表面流速(SFV)0.65cm/s

泡沫攜帶量2g/cm2·min

充氣量:1.2Nm3/m2·min

作業濃度19%

精選:泡沫表面流速(SFV)0.50cm/s

泡沫攜帶量3g/cm2·min

充氣量:1.8Nm3/m2·min

作業濃度17%

③浮選柱、空壓機及砂泵選型

根據以上參數,計算出粗選浮選柱直徑為3.01m,精選浮選柱直徑為1.71m,粗選采用CCFΦ3.0×10.0浮選柱1臺,精選采用CCFΦ1.8×10.0浮選柱1臺。配套空壓機:2臺雙螺桿空壓機(一用一備),排氣量13m3/min,電機功率75KW。4臺2寸PS型離心砂泵(二用二備),共計運行電機功率22KW。

經濟效益計算依據:從試驗的數據可知,兩種浮選機的選別指標和藥劑用量基本一樣,只是使用的設備臺數不同。車河選廠濃密機細泥沉砂浮選現使用機械式攪拌浮選機共計15臺,每臺電機功率為11KW,總功率為165KW。浮選柱選別車河細泥,粗選和精選作業各使用1臺浮選柱,2臺PS型離心砂泵,合計運行電機功率為97KW。

兩種浮選機處理車河細泥運行電機功率相差68KW。按每年生產時間300天,每度電費0.55元計算,浮選柱比普通浮選機每年節約電費為:68×0.85×24×300×0.55÷10000=22.9萬元。使用CCF型浮選柱代替機械式攪拌浮選機處理車河選廠濃密機細泥沉砂,不僅在節能降耗具有的優勢,而且大大降低設備運行成本。因此,可以使用CCF型浮選柱代替機械式攪拌浮選機處理車河選廠濃密機細泥沉砂。

結語

1、使用CCF試驗型浮選柱處理車河選廠濃密機細泥沉砂,選別流程為一粗一精閉路流程。在進行硫化礦混浮方案中,獲得了硫化礦產率為10.14%,鉛、鋅的回收率分別為71.81%、73.99%。在進行優先浮鉛方案中,獲得了鉛精礦產率為6.67%,鉛回收率為71.69%。與機械攪拌式選別指標相當。藥劑用量方面,在硫化礦混浮方案中,CCF試驗型浮選柱為219.67g/t;機械攪拌式浮選機為243.33g/t。在優先浮鉛方案中,CCF試驗型浮選柱為312.67g/t;機械攪拌式浮選機為309.67g/t。

2、試驗結果表明,CCF試驗型浮選柱適合選別細泥物料,選別車河的細泥,在沒有掃選的情況下,不管是混浮還是優先浮選鉛鋅回收率都達到70%以上。

3、CCF型浮選柱處理細泥具有的超常能力和節能降耗的優勢,并可實現操作自動化。因此,建議使用CCF型浮選柱代替機械式攪拌浮選機處理車河選廠濃密機細泥沉砂。