步進梁升降液壓系統故障分析論文

時間:2022-01-18 09:42:00

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步進梁升降液壓系統故障分析論文

1軋機出口步進梁液壓控制系統故障現象

(1)步進梁液壓系統原理(參見附圖1)

步進梁液壓系統原理如圖1所示,上升時,HSV/20換向閥得電換向,壓力油經過閥芯20、閥芯11進入液壓缸無桿腔,有桿腔的油打開閥芯17接回油箱,液壓缸上升。下降時,HSV/21換向閥得電換向,壓力油經過閥芯18進入液壓缸有桿腔,同時壓力油經HSV/21閥推動液控換向閥15換向,無桿腔的油經閥芯13接回油箱,液壓缸下降。

(2)步進梁液壓系統在應用過程中出現的問題

酸軋聯機生產以后,軋機出口步進梁在1號梁體上連續放4~5個大卷(16~18T)時不能下降,這個現象較集中和頻繁,平均每個班有2次,每次處理時間都在2~5分鐘左右,制約了機組的正常生產節奏。維護人員只有安排專人在現場捅閥維持生產:在不能下降時,手動捅一下上升的換向閥(HSV/20)后,步進梁就可以下降;這種辦法既不安全,又大大增加了勞動強度。

2原因分析

經過現場檢測,在不能下降時,MP32A、MP1測壓頭的壓力為50~70bar,MP32B測壓頭的壓力為70bar,判斷液控換向閥存在問題。液控換向閥型號4WH6GA5X,因為與液壓回路的功能要求相反(見圖一,參照附圖1),設計制造方在液控換向閥與閥塊間增加了一個液壓油路轉換塊(原理見圖二),轉換塊上下疊加面油口布置圖見圖三,液控換向閥組等效液壓原理圖見圖四。

當液控換向閥的T口經油路轉換塊接到A口(見附圖1的A口)時,液控換向閥組的工作原理如下(參見附圖1及液控閥組原理圖),當步進梁升起后,無桿腔壓力保持在50~70bar,同時這個壓力作用在液控換向閥閥芯的兩端;當下降換向閥HSV/21得電時,“a”口的壓力油(70bar)作用在液控換向閥的先導活塞的左側,但由于先導活塞的右側有(50~70bar)壓力,先導活塞輸出的作用力為左右兩側的壓力差和面積的乘積。步進梁上的卷重越大,作用在先導活塞右側的壓力就越大,先導活塞輸出的作用力就越小,當這個作用力不能克服閥芯左側的彈簧力時,閥芯就不能向左移動或移動量沒有達到要求的移動量,不能實現完全換向,即“P”、“T”油口不能連通,插裝閥芯13上腔的壓力油不能接回油箱瀉壓,所以不能向上移動接通油路,步進梁就不能下降。但因為“a”口的壓力油有一個速度(沖擊),完成換向的可能性較大。

經過分析確認,步進梁升降控制存在設計制造缺陷,以前產量不大時未能完全暴露出來;今年以來,隨著酸軋機組產量的迅速提高,該缺陷明顯暴露出來,成為制約機組生產的重要條件,必須進行改進。

3改造措施

根據液壓回路的原理和備件情況,推薦如下幾個方案。

方案一:更換步進梁升降控制閥塊

原酸洗入、出口步進梁升降閥塊工作液壓原理及控制與現有閥塊完全相同,可以進行替換(原閥組有備件);也可以并聯工作,分別控制兩段步進梁,以保持兩段步進梁升降速度受控,并可以轉換為一個閥組控制兩段步進梁。

方案二:采用新的轉換塊及液控換向閥

轉換塊:利用現有雙單向節流閥加工或新作,通斷情況如圖五所示,A口開口可調節。

液控換向閥:采用液控換向閥型號為4WH6C5X,有備件或現場可以組裝。

改造后液控閥組等效原理圖見圖六。

方案一實施需停機時間長,且原酸洗下機閥臺部分元件損壞,不能立即施工。考慮問題的緊迫性,決定采用方案二,完全避免在下降時在MP32A和MP1點(見附圖1)處產生壓力,液壓回路工作穩定。

方案二所需的備件、資材我廠均有,加工難度不大;設備安裝、調試時間較短,利用一次定修就可以完成。

4結束語

改造后原理圖見附圖2。軋機出口步進梁升降控制改造以后,一個月內未出現一起步進梁不能下降的故障;步進梁承載能力明顯加強,能夠在步進梁1、2號梁體上連續放滿鋼卷的情況下正常升降,完全達到了改造的目的。改造徹底消除了步進梁不能正常下降的故障,使步進梁運行更加穩定、受控,滿足了機組正常生產的需要。

附:附圖一軋機出口步進梁升降控制液壓原理圖

附圖二軋機出口步進梁升降控制液壓原理改造圖

參考文獻:

[1]雷天覺.新編液壓工程手冊(上、下冊)[M].北京:北京理工大學出版社,1998.

[2]蘇欣平.液壓系統故障的快速診斷和排除[J].機床與液壓,2003,(2).

【摘要】該文對冷軋廠軋機出口步進梁液壓系統出現問題的原因進行了分析,并結合該液壓系統的特點,提出了相應的解決辦法,經實踐證明該方法切實可行。

【關鍵詞】步進梁升降液壓系統故障