輸供水工程隧洞塌方處理措施

時間:2022-06-02 03:40:40

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輸供水工程隧洞塌方處理措施

[摘要]文中針對某大型輸供水工程隧洞出現的塌方,提出了處理措施。綜合運用了超前地質預報、注漿管棚等多種方法,在實際工程取得了良好的效果。一定程度上確保了生產的安全,節約了投資,縮短了處理時間,保證了后續工程的正常實施。

[關鍵詞]輸水供工程;塌方處理;措施

1塌方過程

2019年4月19日,某大型輸供水工程樁號J16+295處出現塌方。經J6號隧洞上游和J5號隧洞下游現場勘察,初步估算塌方范圍為J16+295~J16+258,長度約37m,滑塌堆積渣體最大粒徑約1m3,總塌方量約為1600m3。此次塌方造成洞內供電線路損毀,混凝土襯砌施工被迫中斷。

2地質圍巖情況

此次塌方洞段圍巖類別為Ⅳ類,巖性為白堊系下統義縣組凝灰巖,磚紅~青灰色,凝灰質結構,塊狀構造,該巖體抗風化能力差,風化之后,渣體呈碎塊或散體狀,且遇水軟化崩解,為較軟巖。巖體節理裂隙較發育,多呈微張狀,巖屑充填,節理面平直光滑。局部有蝕變現象,巖體整體完整性差,局部較破碎。巖石表面呈潮濕狀,局部沿結構面有滲水。

3塌方原因分析

塌方洞段于2017年6月份完成開挖及支護施工,至今完成約22個月。由于圍巖巖性為凝灰巖,圍巖完整性差較破碎,加之長期受底板積水、洞內潮濕環境及巖體滲水影響,隧洞周邊巖體在遇水~失水交替作用過程中的逐漸崩解,使巖體整體結構破壞,長時間蠕變累積致使初期支護型鋼拱架擠壓變形,導致出現塌方。

4塌方處理措施

4.1塌方體表面封閉。為保證塌方形成堆渣體的穩定,暫不大規模清理,只進行堆渣體表面休整,噴射10~20cm厚C25W8混凝土進行封閉,并為后續處理提供作業條件。4.2塌方洞段兩端加固與保護。首先在塌方洞段起向未發生塌方洞段延伸2m對已支護完成部位進行加固處理,采用自鉆式錨桿是隧洞周邊巖體形成整體,另錨桿與已支立完成鋼拱架焊接牢固共同受力,保證穩定與安全。錨桿布設參數為徑向間距為1.5m,環向240°,ϕ=22mm,L=2.5m。其次對靠近塌方洞段的18m長Ⅲ類圍巖洞段采用加設工16型鋼拱架并噴護混凝土進行加固。再次對以上加強支護洞段進行灌漿加固處理。固結灌漿布孔原則,環間距3m,梅花型布置,每環布設6/7個孔。灌漿鉆孔深度為3m,采用YT-28氣動式手風鉆鉆孔,灌漿壓力1MPa。通過以上綜合措施的處理,使臨近塌方段的洞段完全處于安全穩定狀態,一定程度降低發生二次塌方的風險,同時為塌方段的進一步處理提供條件。4.3塌方洞段鉆孔勘探。為確定塌方分布范圍、洞頂揭露的塌腔深度等具體情況,采用XY-150型水平鉆機進行了鉆孔勘探。具體勘探情況見后附J6號上游塌方段探孔示意圖1。圖1超前探孔布置示意圖1號孔于洞室頂部向下50cm、在掌子面處水平向前鉆孔,孔深40m,鉆孔內全部為虛渣,在33m處遇鋼筋網片,套管在39m處斷裂,鉆頭在40m左右處出現泥屑,無法鉆進,預測探孔縱向長度接近塌方段長度。2號孔于洞室頂部樁號J16+298處向上鉆孔,角度22°,孔深9m,0~5m段為虛渣,5~9m段為空腔。3號孔于洞室頂部樁號J16+301處向上鉆孔,角度30°,孔深30m,0~9m段為巖石,9~24m段為空腔,局部有石塊,24~30m段為巖石,并且在3號孔鉆進過程中發現2號孔內有掉塊現象。4號孔于洞室底板向上1.8m、在掌子面左側水平向前鉆孔,孔深13m,鉆孔內全部為虛渣,在5m處遇型鋼拱架。根據超前勘探情況,可以確定塌方段渣體縱長度40m,渣體堆積最大高度約12m,塌方最大高度約12m。4.4塌方處理措施1)鋼拱架支護。按照50cm縱向間距逐榀進行型鋼架架立和徑向系統支護,型鋼拱架外側180°范圍敷設雙層∮8mm鋼筋網,并環向布設縱向ϕ22mm連接鋼筋將已完成置換的型鋼拱架縱向連接形成整體,徑向錨桿頂拱180°范圍內均勻布置,間距1.5m,長度3.5m,每50cm布置一排,梅花形布置,完成后及時逐榀噴射混凝土。完成每榀型鋼拱架和噴護施工后及時布設下一排小鋼管,然后依次向上游方向逐榀進占施工。原有變形噴射混凝土破拆采用風鎬,型鋼拱架采用氧氣乙炔焊機或電焊機割除。型鋼拱架支立結合臺階法清渣分為上下兩節,為方便施工,塌方區域斷面改為圓拱直墻型,180°以上為圓拱段;底部坐落在已澆筑完成的底板墊層混凝土上,并沿拱腳線附近設置縱向連接工字鋼,連接型鋼為I16與前四榀型鋼拱架焊接,后續安裝及時延長安裝;底腳設置橫向水平支撐,支撐采用I16工字鋼,縱向采用ϕ25鋼筋連接,從而減少擾動、防止變形,確保整個變形塌方洞段的穩定,每榀鋼拱架完成后拱腰部位布設4根鎖腳錨桿,鎖腳錨桿采用ϕ42、L=3m小鋼管,鋼拱架鎖腳完成后及時噴護,并進行下一循環施工。2)超前小鋼管。從塌方洞段端已加固樁號開始布設第一排長度4.5m、直徑ϕ42mm超前小鋼管,其環向間距30cm,分布范圍為頂拱部位180°,頂拱上揚角度10°,排距0.5m,跟隨型鋼拱架逐排布設。并在小鋼管上梅花形布設ϕ8mm灌漿孔。3)超前預注漿。由于塌方洞段前方多為虛渣堆積體或空腔,為避免二期塌方和施工安全,利用布設的直徑ϕ42mm小鋼管對塌方堆渣體及上部散落巖石進行超前預注漿,使之形成拱殼狀結構,減小塌腔上部巖體脫落產生的沖擊作用,保證拱殼狀結構下部結構穩定與安全。超前預注漿采用純壓灌漿法,灌漿壓力不超過0.5MPa,且由于塌方段上部多為虛渣堆積體,巖石較為松散,故采用濃漿灌注,漿液水灰比為0.5∶1。4)塌方巖石清運。待通過超前小鋼管灌注水泥漿終凝后,采取分臺階預留核心土漸進式進行開挖,過程中開挖進尺控制在50~100cm、盡可能減少對少擾動。利用裝載機及自卸車出渣,每循環開挖完成后及時封閉掌子面及作業平臺。考慮可能的變形及大塊夾石等因素,隧洞上部預留40cm開挖變形量。

5幾點建議

1)塌方洞段在處理過程中要加強監控量測,可采取加密觀測斷面或者增加觀測頻度,通過觀測數據的整理分析掌握圍巖的變形情況。2)塌方洞段堆渣體清理過程中必須及時檢查兩側型鋼支撐、錨噴支護是否出現變形、裂縫等異常現象,如出現異?,F象及時調整施工參數加強支護確保施工安全。3)塌方洞段處理過程一定嚴把施工質量關,嚴格落實“三檢制”與責任制,認真執行上道工序質量不達標不得轉序的要求。特別是型鋼拱架的支立,要嚴格按照執行設計與技術標準要求,拱架拱腳部位必須坐在穩定巖石基礎之上,每一榀拱架間連接筋焊接牢固,拱架與超前小鋼管之間也應焊接牢固,使之成為共同受力的支護系統,進而保證施工安全與工程安全。

作者:王文江 單位:遼寧水利土木工程咨詢有限公司