城網改造管理經驗交流
時間:2022-10-24 04:11:00
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基礎建設是我國的薄弱環節,國家推出兩網改造,一方面是為了加大基礎建設的力度,增強經濟發展的后勁,另一方面是為了擴大內需,拉動經濟增長,是國家積極財政政策的一個體現,同時也為電網的發展提供了難得的機遇。
創一流是電力企業改革與發展,建立現代企業制度的需要;是與國際先進管理水平接軌以及提高經濟效益,促進企業自身發展的需要;是企業安全、生產、經營、管理按照一流標準的創建活動。在城網改造中,如何堅持和達到創一流標準,實現安全生產,供電可靠性、線損率等指標,我們堅持以下做法取得了一些成果和經驗:
1明確城網改造的工作目標
城網改造的目的就是為了達到創一流標準。創一流工作涉及到我們企業運營的諸多方面,城網改造就是這整體工作的一部分,城網改造的目標要服從于創一流的工作目標。創一流企業不是一個空洞的口號,要實實在在地做一些像城網改造一樣的工作來實現創一流的指標,沒有許多類似于城網改造這樣的工作,創一流工作就難得以實現;沒有創一流的工作目標,城網改造也是就失去了努力方向。城網改造是達到創一流指標的手段,創一流是城網改造的目的。
2掌握城網狀況,對標找差,制定城網改造計劃
幾年前,我公司電網相對薄弱?;幢彪娋W是伴隨著礦區的發展而發展起來的,電網結構依據礦區的布局而建立起來,呈發散狀。城區僅靠一座110kv相山變供電,壓力很大,10kv/380kv中低壓配網更是難以滿足市區的發展及居民用電負荷的增長。系統中220kv,110kv油開關頻繁滲漏和瀉壓;運行超過15年以上的電磁感應及晶體管c、d型保護還在使用;es--400主站已連續運行5萬小時以上,多次出現老化失效、死機的故障,操作修改也不方便,系統功能難以擴充;地調通訊手段單一落后,大都采用唯一的載波或音頻通訊;無法滿足無人值班改造及變電站綜合監控等信息傳輸需要,七十年代初投運的高耗能、薄絕緣無載主變還在運行。所有這些問題嚴重地危及電網的安全運行,制約了我公司電壓合格率、線損率等經濟技術指標的提高,離一流標準也有較大差距。為了達到創一流的標準,我們在城網改造方面實施了一個以一流標準為目標值,新建一座110kv城郊變電所,改造和升壓二個變電所,更換7臺主變和30臺開關,更新自動化主站,保護及備自投;新建一點多址、光纖通訊、新建無人值班變電所及無人值班中心站,改造和新建配網線路等工程的城網改造計劃。
3鎖定創一流標準,細化城網項目
實施城網改造項目,要做深入細致的工作,因為工程從立項審批設計施工有很多環節,如有疏漏,其結果就可能偏離創一流的目標值。例如為了達到線損k值≥0.007,a類電壓合格率從1998年的97達到1999年的99,難度很大。我們知道地區電網的線損主要有三部分組成:固定損耗即所有變壓器、測量儀表、二次電路等勵磁回路的鐵耗;可變損耗即線路和變壓器等與電流平方成正比的銅耗;三是其它損耗。而淮北地區電網的a類電壓合格率主要是受負荷的影響,淮北地區峰谷差大,設備調節手段跟不上,很難把電壓控制在合格范圍。因此,城網改造上我公司采取了更換原老舊主變,選擇了空載損耗較低有載調壓節能主變,現已更換了5臺,其中sfsl--10000,sfsl--20000各一臺,sfsl--31500三臺。一臺sfsl--20000主變更換成sz9-20000一年可節省電量約23萬kwh,通過5臺主變更換年節約電量在70萬kwh以上。朱莊、烈山二個變電所,原電壓合格率為97,有載調壓配合無功補償,電壓合格率亦達到99的要求。二是進行線路改造、升壓、縮小供電半徑降低線損損耗。輸電線路的損耗與線路電阻值電流的平方成正比,線路壓降與線路阻值和電流成正比;在輸送同樣電能時,線路電壓升高,線路壓降和損耗均隨之減少。減少線路和電阻和電流就可降低線損和線路壓降。我們采用了稀土鋁導線并增大導線截面,合理選擇供電半徑,并對能升壓的線路進行升壓改造的方法,如宋町變主供線路原從付離集變通過lgj--150導線供電,現改為220kv五里郢lgj--240稀土鋁導線主供,五一宋線10km一月輸送電能36萬kwh/月和7.2萬kvar,lgj--150理論線損為0.28,lgj--240理論線損值為0.17,一年可節約電量13萬kwh,市區原由相山變供電,改為市東由馬莊變中部由相山變,南部由南郊變西部由渠溝、三堤口變供電,縮短了供電半徑。合理分配負荷使之在經濟電流密度下運行。原渠溝變6kv已升壓至10kv,馬莊6kv亦進行了升壓改造,運行電壓升高5,輸電環節中的線路變壓器損耗降低了9左右,降損效果明顯。
通過幾年來的城網改造,我公司各項經濟技術指標均有較大提高,城網發生了的顯著的變化,具體表現在以下幾方面:
(1)電網結構和輸送能力得到改善和提高。具備了一定能力的220kv和110kv電網網架,10kv配網基本實現了“手拉手”環網供電,220kv網架由淮北一電廠、二電廠及東北、南、西南、西四座220kv變電所構成,特別是就地改造做為樞紐變的220kv五里郢變電站,從一電廠、二電廠分別有2條聯絡線,從而保證了該所的供電可靠性,8座110kv變電所構成的110kv網,基本實現了雙回環網,新建的一座110kv南郊變電所和東、西、中的另四座變電所通過12條10kv聯絡線實現了配網“手拉手”,保證了供電的可靠性。
(2)設備更新,企業自動水平達到一流標準
從1998年以來,我公司把技術進步設備更新與改造,做為城網改造的一個重點工作。已更換主變5臺,10kv及以上開關90臺,無油化率從1998年的20上升到現在的60以上,保護設備自投更新35臺套,在去年達到網一流數量的基礎上,又有二座變電所建立了無人值班中心站,對自動化主站進行了升級改造,老舊es--400退出運行,新系統不僅能達到《電網調度自動化驗收辦法》的要求,還具有負荷預報,狀態估計,系統穩定計算,無功優化,潮流分析等高級功能,達到了國電一流標準的要求。
(3)新技術運用初見成效
我公司通過一點多址和光纖工程,結合可視系統實現無人值班變電所實時監控,建立了局城mis網,使得各班組、工區所設備臺帳、試化分析、定值校驗、缺陷處理、生產、經營指標的網上傳遞、數據共享,過程時間大大縮短,用電綜合mis網的建成實現用戶網上查詢,業務辦理,地理信息等功能,既方便客戶,又提高了工作效率。
4結束語
經過城網改造的努力,我公司通過了網一流驗收,企業也增長發展的后勁,去年是我公司創國電一流的考核年,對照國電一流標準,我們信心完成確定的城網改造計劃,并配合它管理工作,為創國電一流打下堅實的基礎。
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